邹平六电#4机组#4炉4-2磨煤机跳闸预案 邹平六电#4机组额定负荷容量330MW ,容量占系统容量较大(10%左右),当机组跳闸后对电网系统影响严重。为保证电网稳定,机组安全运行,减少因设备异常引起的机组跳闸事故,特制定本预案:
一、锅炉概况:
我厂330MW 机组锅炉型式为亚临界自然循环汽包炉,双进双出
钢球磨正压冷一次风直吹式制粉系统,四角布臵,切向燃烧方式,尾部双烟道布臵,烟气挡板调节再热汽温,喷水减温控制过热汽温,容克式三分仓回转式空气空预器,固态出渣,一次再热,平衡通风,全钢构架,露天岛式布臵。
锅炉型号: UG-1217/18.4-M
锅炉名称: 1217 t/h亚临界自然循环汽包炉
二、机组运行工况:
机组负荷330MW ,主汽压力18.4MP ,主再热汽温度535℃/535℃,4-1、4-2、4-3磨煤机,4-1、4-2引风机、送风机、一次风机、空预器运行,4-1、4-2汽动给水泵运行,电动给水泵备用。 CCS 投入,引、送、一次风机自动,磨煤机容量风自动,水位自动,减温水自动投入。
三、4-2磨煤机跳闸处理措施:
1. 发现4-2磨煤机跳闸后应立即投入AA 层大油枪稳燃,(若炉膛负压仍然波动较大或就地着火不好时应增投EF 层大油枪助燃)。汇报单元长、值长及车间领导。
2. 查看磨煤机跳闸首出,安排电气专业人员及相关专业检修人员查明
4-2磨煤机跳闸原因,并配合各专业进行处理。
3. 调整燃油压力,就地派人检查油枪雾化及煤粉燃烧情况,油系统是
否有漏油现象。投入空预器连续吹灰。联系电除尘值班人员解列#4
炉电除尘电场。
4.CCS 投入时,解除#4机组协调控制方式,手动快速提升4-1、4-3
磨煤机出力,控制炉侧压力下降速度,机炉手动控制负荷,加强机炉
协调操作,机侧根据机前压力下降情况关小调门,将负荷控制在230MW
左右,机前压力控制在15.5MPa 左右,配合炉侧调压以稳定汽温及水
位。
5. 检查风机自动是否调节正常,若风机自动跳为手动时,应及时调整
炉膛压力及氧量至正常范围。调整炉膛配风方式,CD1、CD2层二次
风门关小至40%以下,C 、D 层周界风关小至15%左右,整体适当采用
缩腰配风(但要保证A 、B 层煤粉燃烧所需氧量)。
6. 查看4-2-1、4-2-2给煤机停运,相关的风门挡板及关断门动作正
常,否则手动关闭,复位各跳闸的设备。对4-2磨各一次风管道进行
吹扫。严密监视4-2磨煤机各部温度,发现异常及时采取措施,温度
异常升高时可通入蒸汽灭火。
7. 水盘设应专人监视调整,保证汽温、水位在规定范围内。因负荷突
降导致虚假水位时,应手动调节汽泵出力,保证汽包水位正常。出现
汽泵由“遥控方式”跳至“阀控方式”或“本机自动”时,应立即通
知汽机人员及时切回“遥控方式”。当减温水压力不足汽温难以控制
时,可将主给水电动门进行节流(注意汽包水位变化)。
8. 停止机组一切操作,如设备定期切换、启停捞碎渣机,、定期排污、
锅炉吹灰(空预器吹灰除外)、机侧投解高低加、水泵切换、机组试
验等工作。
9. 4-2磨煤机跳闸原因明确并得到消除后,待值长下令,重新启动
4-2磨煤机恢复原负荷。恢复时应缓慢操作,设专人控制汽包水位及
汽温,防止因负荷突升导致汽包水位大幅波动、过热器壁温超温。
邹平六电#4机组#4炉4-2磨煤机跳闸预案 邹平六电#4机组额定负荷容量330MW ,容量占系统容量较大(10%左右),当机组跳闸后对电网系统影响严重。为保证电网稳定,机组安全运行,减少因设备异常引起的机组跳闸事故,特制定本预案:
一、锅炉概况:
我厂330MW 机组锅炉型式为亚临界自然循环汽包炉,双进双出
钢球磨正压冷一次风直吹式制粉系统,四角布臵,切向燃烧方式,尾部双烟道布臵,烟气挡板调节再热汽温,喷水减温控制过热汽温,容克式三分仓回转式空气空预器,固态出渣,一次再热,平衡通风,全钢构架,露天岛式布臵。
锅炉型号: UG-1217/18.4-M
锅炉名称: 1217 t/h亚临界自然循环汽包炉
二、机组运行工况:
机组负荷330MW ,主汽压力18.4MP ,主再热汽温度535℃/535℃,4-1、4-2、4-3磨煤机,4-1、4-2引风机、送风机、一次风机、空预器运行,4-1、4-2汽动给水泵运行,电动给水泵备用。 CCS 投入,引、送、一次风机自动,磨煤机容量风自动,水位自动,减温水自动投入。
三、4-2磨煤机跳闸处理措施:
1. 发现4-2磨煤机跳闸后应立即投入AA 层大油枪稳燃,(若炉膛负压仍然波动较大或就地着火不好时应增投EF 层大油枪助燃)。汇报单元长、值长及车间领导。
2. 查看磨煤机跳闸首出,安排电气专业人员及相关专业检修人员查明
4-2磨煤机跳闸原因,并配合各专业进行处理。
3. 调整燃油压力,就地派人检查油枪雾化及煤粉燃烧情况,油系统是
否有漏油现象。投入空预器连续吹灰。联系电除尘值班人员解列#4
炉电除尘电场。
4.CCS 投入时,解除#4机组协调控制方式,手动快速提升4-1、4-3
磨煤机出力,控制炉侧压力下降速度,机炉手动控制负荷,加强机炉
协调操作,机侧根据机前压力下降情况关小调门,将负荷控制在230MW
左右,机前压力控制在15.5MPa 左右,配合炉侧调压以稳定汽温及水
位。
5. 检查风机自动是否调节正常,若风机自动跳为手动时,应及时调整
炉膛压力及氧量至正常范围。调整炉膛配风方式,CD1、CD2层二次
风门关小至40%以下,C 、D 层周界风关小至15%左右,整体适当采用
缩腰配风(但要保证A 、B 层煤粉燃烧所需氧量)。
6. 查看4-2-1、4-2-2给煤机停运,相关的风门挡板及关断门动作正
常,否则手动关闭,复位各跳闸的设备。对4-2磨各一次风管道进行
吹扫。严密监视4-2磨煤机各部温度,发现异常及时采取措施,温度
异常升高时可通入蒸汽灭火。
7. 水盘设应专人监视调整,保证汽温、水位在规定范围内。因负荷突
降导致虚假水位时,应手动调节汽泵出力,保证汽包水位正常。出现
汽泵由“遥控方式”跳至“阀控方式”或“本机自动”时,应立即通
知汽机人员及时切回“遥控方式”。当减温水压力不足汽温难以控制
时,可将主给水电动门进行节流(注意汽包水位变化)。
8. 停止机组一切操作,如设备定期切换、启停捞碎渣机,、定期排污、
锅炉吹灰(空预器吹灰除外)、机侧投解高低加、水泵切换、机组试
验等工作。
9. 4-2磨煤机跳闸原因明确并得到消除后,待值长下令,重新启动
4-2磨煤机恢复原负荷。恢复时应缓慢操作,设专人控制汽包水位及
汽温,防止因负荷突升导致汽包水位大幅波动、过热器壁温超温。