某污水处理厂试运行介绍

某污水处理厂试运行介绍

1、工程概况

某市污水处理厂一期工程共分四个阶段进行,96年7月至98年4月做污水处理厂前期可研及污水管网、厂区设计工作,98年5月至2001年7月厂区工程及外围26.412km 管网工程建设;2001年9月至2003年1月一期完善生化处理工程,2004年10月后,建设完善支管网及新区管网工程,整体工程投资额1.9亿元人民币, 服务范围是巢湖市新老城区工业及生活污水,处理规模60000m /d。

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2、工艺及试运行情况

2.1工艺流程图

污水处理厂采用除磷脱氮氧化沟处理工艺,其工艺流程如图1:

2.2 工艺设计参数

污水处理厂有关设计参数如表1:

表1、设计参数

2.3 试运行简介

污水处理厂由于运行经费原因,一直到2003年9月才正式试运行,从试运行出水水质来看,运行效果良好,出水水质好于设计值,达到GB8978--96一级标准要求,如表2:

表2. 进、出水水质

但污水处理厂在运行过程中也暴露出许多问题,给污水处理厂运行带来许多不便,现简述如下: (1)水量不足,水质偏低

试运行初期,进水量不足20000m /d,几乎不能保证一条沟运行所需水量,更麻烦的是进水水质太低(见表2)很难培养出活性污泥。 (2)碳磷比、碳氮比偏低

从表2可知,BOD 5/N约为2,BOD 5/P约为16.5,远小于设计值5和50时,也小于理论极限值4和33,因此给除磷脱氮,特别是除磷造成麻烦; (3)转碟曝气过强,推流效果不好

由于进水水质偏低,按原设计启动转碟,则氧化沟中曝气过强,造成活性污泥微生物瘦弱,不易沉淀,出水SS 偏高;

(4)进水流量偏大,水力停留时间过短

进水水泵单台流量是2100m /h,超过设计值1250 m/h,造成污水在厌氧池及氧化沟中停留时间过短,

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不利于除磷和活性污泥的生长和积累; (5)圆形涡式沉砂池除砂效果不好;

针对以上情况,我们采取以下措施,以尽量满足污水厂生产所需条件:

(1)给原恒流进水水泵加装变频器,调节水泵流速,进水流量调为1000m /h,提高污水在生化池中停留时间;

(2)暂停3台转碟,代之以3台水下推流器,可以降低曝气量,也可维持污水一定流速,避免微生物内源呼吸和污泥沉淀的产生;

(3)对沉砂池运行进行调整,由原来两沉砂池每半小时间隔对开改为一沉砂池运行,运行时间是每两小时运行10min ,减少进水BOD 5损失,提高进水BOD 5值;

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3、运行情况分析

(1)进水流量调小后,水力停留时间在厌氧池中由原来的2h 改为2.5h ,在氧化沟中由原来的13.4h 改为16.7h ,污泥在氧化沟中有充分的生长时间,有利于污泥浓度的增长和处理效果的提高,特别对于聚磷菌,在厌氧池中利用充足的有机物进行充分的释磷,而在氧化沟中则有更多的时间去吸磷,从而大大提高了除磷效果;

(2)氧化沟中转碟减少后不但没有影响处理效果,反而由于内源呼吸的减少,污泥浓度迅速增加, 同时也大大提高了BOD 5、COD cr 的去除率;另外也同是由于内源呼吸的减少或根除,微生物表面多聚糖得到增加,污泥絮凝性变好,在二沉池中容易沉淀,从而出水SS 大大下降,出水水质变好;而增加的3台推流器,保证了氧化沟中污水的流速,避免了污泥的沉淀及厌氧呼吸的形成,从而也避免了厌氧释磷的情况; (3)减少沉砂池运行时间,提高了进水有机物总量,有利于微生物的生长和污泥浓度的迅速增加,为污水厂的运行奠定基础;

(4)增大剩余污泥排放量,减少污泥龄,提高污泥活性,提高磷的去除率。实践证明,在低负荷下,适当减小污泥龄,完全可以使硝化细菌和聚磷菌的增殖周期接近一致,从而可以同时有较好的除磷脱氮效果;

(5)由于转碟减少,好氧段减少,缺氧段增加,经过适当调整,使脱氮效率也大大增加。

4、结论

(1)为了提高BOD5值,可减少沉砂池运行时间,尽量减少污水在蓄水池中的停留时间,减少厌氧呼吸造成的营养损失;

(2)实践证明,有机物负荷低对除磷效果的影响,可以用延长厌氧时间和耗氧时间的方法来弥补; (3)在低负荷下,可以用调整污泥龄的方法来达到对氮磷同时去除的效果,建议采用12—15d(根据进水水质调整) ;

(4)实践证明,在影响除磷的各因素中,最主要的是污泥龄和氧化沟中的溶解氧。 (5)在低负荷下,应以除磷为主(根据进水水质调整) ; (6)在影响除磷各因素中,DO 和污泥龄是关键因素; (7)在好氧区DO 建议在2—4mg/l。

5、建议

建议污水处理主管部门尽快建设完善支线管网,最大限度地保证城市污水流入污水处理厂,既可以使污泥有充足营养,保证处理效率,提高经济效益,又可以提高环境社会效益,最大限度地发挥巢湖污水处理厂在保护巢湖、缓解巢湖富营养化方面的作用。

某污水处理厂试运行介绍

1、工程概况

某市污水处理厂一期工程共分四个阶段进行,96年7月至98年4月做污水处理厂前期可研及污水管网、厂区设计工作,98年5月至2001年7月厂区工程及外围26.412km 管网工程建设;2001年9月至2003年1月一期完善生化处理工程,2004年10月后,建设完善支管网及新区管网工程,整体工程投资额1.9亿元人民币, 服务范围是巢湖市新老城区工业及生活污水,处理规模60000m /d。

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2、工艺及试运行情况

2.1工艺流程图

污水处理厂采用除磷脱氮氧化沟处理工艺,其工艺流程如图1:

2.2 工艺设计参数

污水处理厂有关设计参数如表1:

表1、设计参数

2.3 试运行简介

污水处理厂由于运行经费原因,一直到2003年9月才正式试运行,从试运行出水水质来看,运行效果良好,出水水质好于设计值,达到GB8978--96一级标准要求,如表2:

表2. 进、出水水质

但污水处理厂在运行过程中也暴露出许多问题,给污水处理厂运行带来许多不便,现简述如下: (1)水量不足,水质偏低

试运行初期,进水量不足20000m /d,几乎不能保证一条沟运行所需水量,更麻烦的是进水水质太低(见表2)很难培养出活性污泥。 (2)碳磷比、碳氮比偏低

从表2可知,BOD 5/N约为2,BOD 5/P约为16.5,远小于设计值5和50时,也小于理论极限值4和33,因此给除磷脱氮,特别是除磷造成麻烦; (3)转碟曝气过强,推流效果不好

由于进水水质偏低,按原设计启动转碟,则氧化沟中曝气过强,造成活性污泥微生物瘦弱,不易沉淀,出水SS 偏高;

(4)进水流量偏大,水力停留时间过短

进水水泵单台流量是2100m /h,超过设计值1250 m/h,造成污水在厌氧池及氧化沟中停留时间过短,

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不利于除磷和活性污泥的生长和积累; (5)圆形涡式沉砂池除砂效果不好;

针对以上情况,我们采取以下措施,以尽量满足污水厂生产所需条件:

(1)给原恒流进水水泵加装变频器,调节水泵流速,进水流量调为1000m /h,提高污水在生化池中停留时间;

(2)暂停3台转碟,代之以3台水下推流器,可以降低曝气量,也可维持污水一定流速,避免微生物内源呼吸和污泥沉淀的产生;

(3)对沉砂池运行进行调整,由原来两沉砂池每半小时间隔对开改为一沉砂池运行,运行时间是每两小时运行10min ,减少进水BOD 5损失,提高进水BOD 5值;

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3、运行情况分析

(1)进水流量调小后,水力停留时间在厌氧池中由原来的2h 改为2.5h ,在氧化沟中由原来的13.4h 改为16.7h ,污泥在氧化沟中有充分的生长时间,有利于污泥浓度的增长和处理效果的提高,特别对于聚磷菌,在厌氧池中利用充足的有机物进行充分的释磷,而在氧化沟中则有更多的时间去吸磷,从而大大提高了除磷效果;

(2)氧化沟中转碟减少后不但没有影响处理效果,反而由于内源呼吸的减少,污泥浓度迅速增加, 同时也大大提高了BOD 5、COD cr 的去除率;另外也同是由于内源呼吸的减少或根除,微生物表面多聚糖得到增加,污泥絮凝性变好,在二沉池中容易沉淀,从而出水SS 大大下降,出水水质变好;而增加的3台推流器,保证了氧化沟中污水的流速,避免了污泥的沉淀及厌氧呼吸的形成,从而也避免了厌氧释磷的情况; (3)减少沉砂池运行时间,提高了进水有机物总量,有利于微生物的生长和污泥浓度的迅速增加,为污水厂的运行奠定基础;

(4)增大剩余污泥排放量,减少污泥龄,提高污泥活性,提高磷的去除率。实践证明,在低负荷下,适当减小污泥龄,完全可以使硝化细菌和聚磷菌的增殖周期接近一致,从而可以同时有较好的除磷脱氮效果;

(5)由于转碟减少,好氧段减少,缺氧段增加,经过适当调整,使脱氮效率也大大增加。

4、结论

(1)为了提高BOD5值,可减少沉砂池运行时间,尽量减少污水在蓄水池中的停留时间,减少厌氧呼吸造成的营养损失;

(2)实践证明,有机物负荷低对除磷效果的影响,可以用延长厌氧时间和耗氧时间的方法来弥补; (3)在低负荷下,可以用调整污泥龄的方法来达到对氮磷同时去除的效果,建议采用12—15d(根据进水水质调整) ;

(4)实践证明,在影响除磷的各因素中,最主要的是污泥龄和氧化沟中的溶解氧。 (5)在低负荷下,应以除磷为主(根据进水水质调整) ; (6)在影响除磷各因素中,DO 和污泥龄是关键因素; (7)在好氧区DO 建议在2—4mg/l。

5、建议

建议污水处理主管部门尽快建设完善支线管网,最大限度地保证城市污水流入污水处理厂,既可以使污泥有充足营养,保证处理效率,提高经济效益,又可以提高环境社会效益,最大限度地发挥巢湖污水处理厂在保护巢湖、缓解巢湖富营养化方面的作用。


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