10kV干式空心串联电抗器故障原因分析

,。第32卷.第3期

电力电容器与无功补偿

V01.32No.3。58’2011年6月PowerCapacitor&ReactivePowerCompensation

Jun.2011

10

kV干式空心串联电抗器故障原因分析

李阳林,万军彪,黄瑛

(江西省电力科学研究院,江西南昌330096)

摘要:通过对江西省连续发生的2起干式空心串联电抗器故障原因的分析,发现铝材料的不均匀、绝缘材料的耐热等级偏低以及并联电容器组的频繁操作导致了这2起故障的发生。由此,向运行维护部门提出了故障防范措施。关键词:电抗器;局部过热;耐热等级

中图分类号:TM47文献标识码:B文章编号:1674—1757(2011)03-0058-04

Fault

Analysis

on

10

kvDry・typeAir—coreSeriesReactor

LIYang—lin,WANJun—biao,HUANGYing

(JiangxiProvincialElectricPowerScientificResearchInstitute,Nanchang330096,China)

Abstract:Fromtheanalysisoftwoconsecutivefaultsofdry--typeair--coreseriesreactor

in

Jiangxi

Province,itisfoundthatthosetwofaults

are

causedbythe

unevenness

ofaluminum,lowthermal

insulationclassofinsulatingmaterialsandfrequentoperationsofshuntcapacitorbanks.According-ly,precautionarymeasures

ale

proposedfortheoperationandmaintenancedepartment.

Keywords:reactor;partialoverheating;thermalinsulationgrade

0引言

切断电源,将2。并联电容器组退出运行。经现场检查发现,该电抗器组B相电抗器的第l、2、3层干式空心电抗器由于维护工作量小、有利于包封(由内往外数)的上半部分已烧损,第1层包环保和不易发生相间短路故障等优点,近年来广封烧损最为严重,起火点存在明显的鼓包现象。

泛应用于35—220kV城、农网改造中。它相比于2010年10月该变电站在投入14并联电容器

并联干式电抗器,串联干式电抗器出现的问题较组约10rain后,运行人员发现14并联电容器组的

少。但是,近年来,由于产品材质的问题干式空心串联电抗器冒烟起火,随后立即切断电源,将1。串联电抗器的故障也是时有发生¨剖,应当引起相并联电容器组退出运行。经现场检查发现,该电关运行维护部门的重视。2010年江西省某220抗器组c相电抗器的第l、2、3层包封的上半部分kV变电站连续发生了2起同一型号批次的10kV

已烧损,第1层包封烧损最为严重,起火点也存在干式空心串联电抗器烧损的事故。

明显的鼓包现象。

1故障情况

烧损的干式空心串联电抗器的型号均为CK.GKL一150/10—6,线圈材质为铝,额定容量

2010年3月江西省某220kV变电站,在投150

kvar,电抗率6%,额定电感3.082mH,额定

入2’并联电容器组约10rain后,运行人员发现2’电流393.6A,三相叠装,出厂日期为2005年6并联电容器组的串联电抗器冒烟起火,随后立即

月,投运日期为2006年5月。从烧损的情况来

收稿日期:2010-02-05

作者简介:李阳林(1983一),男,工程师,主要从事高电压与绝缘技术方面的研究工作。

第3期・运行维护与故障分析・李阳林,等lOkV干式空心串联电抗器故障原因分析

・59・

看,2组烧损的电抗器存在诸多共同点:故障均发生在投入电抗器后不久;烧损的部位均为内部第1—3层包封的上半部分;烧损的地方均有一定程度的鼓包现象。

该型号批次的电抗器在江西省的其他地方仍有多台在运行,因此,必须搞清楚这2起故障的原因,并予以改正,避免事故的再次发生。

往采用6%的电抗率来抑制五次及以上谐波分量对电容器的影响。但随着电力电子技术的飞速发展,各种非线性负荷设备越来越多的应用在电网中,高次谐波对电网的影响也越来越大,变电站

10

kV母线侧也频繁出现了多次3次谐波污染的

事故M‘11|。因此,如果系统中3次谐波含量超标,就要选用12%的电抗率。由此可知,应对该变电

站10kV母线的谐波进行测试,以判断电抗率选取的正确性。

2故障原因分析

2.1谐波分析

该变电站10kV并联电容器用的串联电抗器

该变电站10kV两段母线分别接4台并联电容器组,没有带其他负荷,故障段母线谐波测试的结果表见1。从表中可知,10kV故障段母线各次谐波电压均在国标限值内,不存在谐波污染的问题,电抗率的选取符合要求。

选用的是6%的电抗率,从理论上来说3次谐波是零序分量,通过变压器低压侧三角绕组接线能将其封闭,使系统不受其影响。因此,在设计中往

表1

谐波次数

31.9783.2

10kV故障段母线谐波测试结果

1I0.1803.2

130.1703.2

150.0723.2

THD2.0234.0

:!:璺坠:!坚璺翌竺旦堡丝壁!堕坐坚垡!Q坚!垒坚垒些塑坐!型塑竺!堕竺

实测值/%0.160国标限值/%是否超标

2.2

1.6

0.1663.2

0.280‘0.1503.2

3.2

否否否否否否否否否

电抗器运行情况分析

该型号的电抗器的额定电流为393.6A,2次故障时的电流分别为432.66A和416.72A。根

据GB50227--2008并联电容器设计规范:串联电

纠一孺1_o.33

合闸涌流的倍数为

(1)

抗器允许过电流的倍数为1.35,即实际允许运行

电流可达1.35×393.6=531.36A,因此,2次故

ly。2去(1一卢万'qo)+1=4・63

可得,该次故障的合闸涌流倍数约为4.41。

(2)

障时的电流均在正常范围之内。串联电抗器的正常运行电压较低,只有运行电压的6%,而根据运行记录来看,2次故障时的电压均在正常范围以内,不存在过电压的问题,电击穿的可能性很小。

2.3合闸涌流分析

第2次故障时,lokV故障段母线侧4。电容器组处于运行状态,追加投入1。电容器组,同理

由此可见,在合闸的瞬间,第1次故障的电流

达到4.63×432.66=2003.2A,第2次故障的电流达到4.41×416.72=1837.7A。同时,据变电

由于2次故障都是在投人并联电容器组之后随即发生的,因此,有必要对其合闸涌流的大小进行计算。

采用GB50227--2008并联电容器设计规范

站值班人员反映,由于该变电站带有电铁、钢厂等负荷,无功变化比较大,相比于其他变电站,电容器组的投切非常频繁,每个电容器组平均每2天就要进行1次投切操作,操作相当频繁。

2.4电抗器的结构分析

中推荐的公式,对2次故障中的合闸涌流进行计算,其中,该变电站10kV侧故障段母线的短路容

量S。=414.85Mvar,故障段母线带有4组并联

该型号电抗器由6个包封并联组成,其中,第1至第5个包封有3层,第6个包封有4层,每层用2根铝导线并绕,具体参数见表2。由此,可计算出2次故障时铝导线的平均通流密度分别为:

1.44

电容器组,总容量为30Mvar。第1次故障时,

10

kV故障段母线侧3。、44电容器组处于运行状

电源影响系数为

态,追加投入2。电容器组。

A/mm2和1.38A/mm2,铝导线的通流密度

・60・

电力电容器与无功补偿

第32卷

偏大。此外,由于铝材料是在铝锭溶化后进行连续浇铸而成,因此,在此过程中,熔渣、飘起的氧化铝极易被浇铸到铝盘中去,直接导致铝材质中含有杂质,而含有杂质部分的电阻率较高,造成电抗器各线圈电流分布不均匀,正常运行时,易存在局部过热的缺陷。通过变电站的红外测温情况,也反映出了该缺陷的存在。

表2电抗器的结构参数

包封/个层数并绕根数铝导线线径/mm铝导线面积/mm2

堡垒:三璺!翌!!坚型巳璺翌堡!!!竖垡!生!!墼t旦!一一一

2.5绝缘材质分析

该型号的电抗器铝导线采用聚脂薄膜缠绕绝缘,各包封之间采用玻璃丝固化绝缘,包封外表面喷有一层防紫外线和臭氧的油漆涂层。该型号批次的电抗器采用的绝缘材料等级为B级,其绝缘耐热只有130℃。而根据国网公司2005年3月发布的《输变电设备技术规范汇编:10~66kV干式电抗器技术标准》中的相关规定:串联电抗器绕组导线股间、匝问、包封的绝缘材料耐热等级应不低于F级(绝缘耐热155oC)绝缘材料,该型号电抗器所采用的绝缘材料不符合要求。电抗器绕组绝缘耐压等级、温升见表3。而根据该型号电抗器的设计参数可知,该型号电抗器在短路2s

后,包封的最高温度就能达到139.24

oC【12。14|。

表3

电抗器绕组绝缘耐热等级、温升

Tab.3Thermalinsulationgrade11翌堕i翌墅——

andtemperaturerise

垡翌璺!121

绝孳曩料绝翟彬孽毒翕黪流下oC等级

平均温度/

温肌

4“…

结论

3.1故障原因

1)该型号批次电抗器的工艺质量管理存在问题,铝导体制造过程中夹杂了杂质,导致各包封

铝导线电流分布不均匀,在运行过程中出现了局

部过热的缺陷,加上铝导线通流密度偏大、使用的绝缘材料耐热等级偏低,在长期的热效应累积下,造成局部过热鼓包,绝缘损坏的现象。在合闸涌流的冲击下,引起薄弱点(鼓包处)匝间短路,该点短路及其发展,使得电抗器绕组电流进一步增大,进一步带来绝缘相对薄弱处发生匝间短路,最终形成贯穿性放电,直至将其绝缘层加热至燃点起火。

2)并联电容器组的频繁操作也是造成这次故障的原因之一。电抗器频繁遭受合闸涌流的冲击,加快了绝缘介质的老化、劣化。

3)由于干式电抗器的散热方式为自然风冷,因此正常运行条件下,内层上半部分的温度最高,因此,2次故障的起燃点均在电抗器内层的上半

部分。

3.2建议采取的措施

1)在电抗器选型时,应注意其绝缘材料是否有足够的耐热等级,以避免电抗器绝缘过早出现热老化现象。

2)加强对电抗器的运行维护工作,如定期查看其表面是否有鼓包、龟裂现象,积极开展红外测温工作以监视其发热情况及发热部位,特别是电抗器的内层包封的上半部分。

3)干式空心电抗器特点之一是由多个包封组成,由于设计和工艺上的问题,往往会造成包封电流密度不同,从而使局部温度较高。因此,设计、制造部门应提高自身的工艺水平,有效控制导体内电流的不均匀性。

4)优化电网运行方式,避免并联电容器组的

频繁投切。

5)电抗器外表面的涂层具有防紫外线等功能,对表面涂层剥落比较严重的电抗器加涂RTV,以延缓绝缘材料的老化。

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10kV干式空心串联电抗器故障原因分析

作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:

李阳林, 万军彪, 黄瑛, LI Yang-lin, WAN Jun-biao, HUANG Ying江西省电力科学研究院,江西南昌,330096

电力电容器与无功补偿

POWER CAPACITOR $ REACTIVE POWER COMPENSATION2011,32(3)5次

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本文链接:http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_dldrq201103013.aspx

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kV干式空心串联电抗器故障原因分析

李阳林,万军彪,黄瑛

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摘要:通过对江西省连续发生的2起干式空心串联电抗器故障原因的分析,发现铝材料的不均匀、绝缘材料的耐热等级偏低以及并联电容器组的频繁操作导致了这2起故障的发生。由此,向运行维护部门提出了故障防范措施。关键词:电抗器;局部过热;耐热等级

中图分类号:TM47文献标识码:B文章编号:1674—1757(2011)03-0058-04

Fault

Analysis

on

10

kvDry・typeAir—coreSeriesReactor

LIYang—lin,WANJun—biao,HUANGYing

(JiangxiProvincialElectricPowerScientificResearchInstitute,Nanchang330096,China)

Abstract:Fromtheanalysisoftwoconsecutivefaultsofdry--typeair--coreseriesreactor

in

Jiangxi

Province,itisfoundthatthosetwofaults

are

causedbythe

unevenness

ofaluminum,lowthermal

insulationclassofinsulatingmaterialsandfrequentoperationsofshuntcapacitorbanks.According-ly,precautionarymeasures

ale

proposedfortheoperationandmaintenancedepartment.

Keywords:reactor;partialoverheating;thermalinsulationgrade

0引言

切断电源,将2。并联电容器组退出运行。经现场检查发现,该电抗器组B相电抗器的第l、2、3层干式空心电抗器由于维护工作量小、有利于包封(由内往外数)的上半部分已烧损,第1层包环保和不易发生相间短路故障等优点,近年来广封烧损最为严重,起火点存在明显的鼓包现象。

泛应用于35—220kV城、农网改造中。它相比于2010年10月该变电站在投入14并联电容器

并联干式电抗器,串联干式电抗器出现的问题较组约10rain后,运行人员发现14并联电容器组的

少。但是,近年来,由于产品材质的问题干式空心串联电抗器冒烟起火,随后立即切断电源,将1。串联电抗器的故障也是时有发生¨剖,应当引起相并联电容器组退出运行。经现场检查发现,该电关运行维护部门的重视。2010年江西省某220抗器组c相电抗器的第l、2、3层包封的上半部分kV变电站连续发生了2起同一型号批次的10kV

已烧损,第1层包封烧损最为严重,起火点也存在干式空心串联电抗器烧损的事故。

明显的鼓包现象。

1故障情况

烧损的干式空心串联电抗器的型号均为CK.GKL一150/10—6,线圈材质为铝,额定容量

2010年3月江西省某220kV变电站,在投150

kvar,电抗率6%,额定电感3.082mH,额定

入2’并联电容器组约10rain后,运行人员发现2’电流393.6A,三相叠装,出厂日期为2005年6并联电容器组的串联电抗器冒烟起火,随后立即

月,投运日期为2006年5月。从烧损的情况来

收稿日期:2010-02-05

作者简介:李阳林(1983一),男,工程师,主要从事高电压与绝缘技术方面的研究工作。

第3期・运行维护与故障分析・李阳林,等lOkV干式空心串联电抗器故障原因分析

・59・

看,2组烧损的电抗器存在诸多共同点:故障均发生在投入电抗器后不久;烧损的部位均为内部第1—3层包封的上半部分;烧损的地方均有一定程度的鼓包现象。

该型号批次的电抗器在江西省的其他地方仍有多台在运行,因此,必须搞清楚这2起故障的原因,并予以改正,避免事故的再次发生。

往采用6%的电抗率来抑制五次及以上谐波分量对电容器的影响。但随着电力电子技术的飞速发展,各种非线性负荷设备越来越多的应用在电网中,高次谐波对电网的影响也越来越大,变电站

10

kV母线侧也频繁出现了多次3次谐波污染的

事故M‘11|。因此,如果系统中3次谐波含量超标,就要选用12%的电抗率。由此可知,应对该变电

站10kV母线的谐波进行测试,以判断电抗率选取的正确性。

2故障原因分析

2.1谐波分析

该变电站10kV并联电容器用的串联电抗器

该变电站10kV两段母线分别接4台并联电容器组,没有带其他负荷,故障段母线谐波测试的结果表见1。从表中可知,10kV故障段母线各次谐波电压均在国标限值内,不存在谐波污染的问题,电抗率的选取符合要求。

选用的是6%的电抗率,从理论上来说3次谐波是零序分量,通过变压器低压侧三角绕组接线能将其封闭,使系统不受其影响。因此,在设计中往

表1

谐波次数

31.9783.2

10kV故障段母线谐波测试结果

1I0.1803.2

130.1703.2

150.0723.2

THD2.0234.0

:!:璺坠:!坚璺翌竺旦堡丝壁!堕坐坚垡!Q坚!垒坚垒些塑坐!型塑竺!堕竺

实测值/%0.160国标限值/%是否超标

2.2

1.6

0.1663.2

0.280‘0.1503.2

3.2

否否否否否否否否否

电抗器运行情况分析

该型号的电抗器的额定电流为393.6A,2次故障时的电流分别为432.66A和416.72A。根

据GB50227--2008并联电容器设计规范:串联电

纠一孺1_o.33

合闸涌流的倍数为

(1)

抗器允许过电流的倍数为1.35,即实际允许运行

电流可达1.35×393.6=531.36A,因此,2次故

ly。2去(1一卢万'qo)+1=4・63

可得,该次故障的合闸涌流倍数约为4.41。

(2)

障时的电流均在正常范围之内。串联电抗器的正常运行电压较低,只有运行电压的6%,而根据运行记录来看,2次故障时的电压均在正常范围以内,不存在过电压的问题,电击穿的可能性很小。

2.3合闸涌流分析

第2次故障时,lokV故障段母线侧4。电容器组处于运行状态,追加投入1。电容器组,同理

由此可见,在合闸的瞬间,第1次故障的电流

达到4.63×432.66=2003.2A,第2次故障的电流达到4.41×416.72=1837.7A。同时,据变电

由于2次故障都是在投人并联电容器组之后随即发生的,因此,有必要对其合闸涌流的大小进行计算。

采用GB50227--2008并联电容器设计规范

站值班人员反映,由于该变电站带有电铁、钢厂等负荷,无功变化比较大,相比于其他变电站,电容器组的投切非常频繁,每个电容器组平均每2天就要进行1次投切操作,操作相当频繁。

2.4电抗器的结构分析

中推荐的公式,对2次故障中的合闸涌流进行计算,其中,该变电站10kV侧故障段母线的短路容

量S。=414.85Mvar,故障段母线带有4组并联

该型号电抗器由6个包封并联组成,其中,第1至第5个包封有3层,第6个包封有4层,每层用2根铝导线并绕,具体参数见表2。由此,可计算出2次故障时铝导线的平均通流密度分别为:

1.44

电容器组,总容量为30Mvar。第1次故障时,

10

kV故障段母线侧3。、44电容器组处于运行状

电源影响系数为

态,追加投入2。电容器组。

A/mm2和1.38A/mm2,铝导线的通流密度

・60・

电力电容器与无功补偿

第32卷

偏大。此外,由于铝材料是在铝锭溶化后进行连续浇铸而成,因此,在此过程中,熔渣、飘起的氧化铝极易被浇铸到铝盘中去,直接导致铝材质中含有杂质,而含有杂质部分的电阻率较高,造成电抗器各线圈电流分布不均匀,正常运行时,易存在局部过热的缺陷。通过变电站的红外测温情况,也反映出了该缺陷的存在。

表2电抗器的结构参数

包封/个层数并绕根数铝导线线径/mm铝导线面积/mm2

堡垒:三璺!翌!!坚型巳璺翌堡!!!竖垡!生!!墼t旦!一一一

2.5绝缘材质分析

该型号的电抗器铝导线采用聚脂薄膜缠绕绝缘,各包封之间采用玻璃丝固化绝缘,包封外表面喷有一层防紫外线和臭氧的油漆涂层。该型号批次的电抗器采用的绝缘材料等级为B级,其绝缘耐热只有130℃。而根据国网公司2005年3月发布的《输变电设备技术规范汇编:10~66kV干式电抗器技术标准》中的相关规定:串联电抗器绕组导线股间、匝问、包封的绝缘材料耐热等级应不低于F级(绝缘耐热155oC)绝缘材料,该型号电抗器所采用的绝缘材料不符合要求。电抗器绕组绝缘耐压等级、温升见表3。而根据该型号电抗器的设计参数可知,该型号电抗器在短路2s

后,包封的最高温度就能达到139.24

oC【12。14|。

表3

电抗器绕组绝缘耐热等级、温升

Tab.3Thermalinsulationgrade11翌堕i翌墅——

andtemperaturerise

垡翌璺!121

绝孳曩料绝翟彬孽毒翕黪流下oC等级

平均温度/

温肌

4“…

结论

3.1故障原因

1)该型号批次电抗器的工艺质量管理存在问题,铝导体制造过程中夹杂了杂质,导致各包封

铝导线电流分布不均匀,在运行过程中出现了局

部过热的缺陷,加上铝导线通流密度偏大、使用的绝缘材料耐热等级偏低,在长期的热效应累积下,造成局部过热鼓包,绝缘损坏的现象。在合闸涌流的冲击下,引起薄弱点(鼓包处)匝间短路,该点短路及其发展,使得电抗器绕组电流进一步增大,进一步带来绝缘相对薄弱处发生匝间短路,最终形成贯穿性放电,直至将其绝缘层加热至燃点起火。

2)并联电容器组的频繁操作也是造成这次故障的原因之一。电抗器频繁遭受合闸涌流的冲击,加快了绝缘介质的老化、劣化。

3)由于干式电抗器的散热方式为自然风冷,因此正常运行条件下,内层上半部分的温度最高,因此,2次故障的起燃点均在电抗器内层的上半

部分。

3.2建议采取的措施

1)在电抗器选型时,应注意其绝缘材料是否有足够的耐热等级,以避免电抗器绝缘过早出现热老化现象。

2)加强对电抗器的运行维护工作,如定期查看其表面是否有鼓包、龟裂现象,积极开展红外测温工作以监视其发热情况及发热部位,特别是电抗器的内层包封的上半部分。

3)干式空心电抗器特点之一是由多个包封组成,由于设计和工艺上的问题,往往会造成包封电流密度不同,从而使局部温度较高。因此,设计、制造部门应提高自身的工艺水平,有效控制导体内电流的不均匀性。

4)优化电网运行方式,避免并联电容器组的

频繁投切。

5)电抗器外表面的涂层具有防紫外线等功能,对表面涂层剥落比较严重的电抗器加涂RTV,以延缓绝缘材料的老化。

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