钻井用大功率电动机轴承更换周期分析
周光华耿凯
(中国石油集团海洋工程有限公司钻井事业部)
摘要:轴承作为电机的一个部件,其好坏直接影响到电机的寿命。对于大功率
电动机的新的应用领域——钻井行业,轴承的使用与更换至今无任何依据可以借
鉴。为此,我们在理论计算的基础上、结合相应的实际拆检测试,推导出钻井用大功率电动机的轴承更换周期。希望此文能为广大同仁提供一定的参考和帮助。
关键词:轴承更换游隙
随着600kw及以上大功率变频电机制造技术的完善,以及相应的电力电子应用技术的提高,在短短的十几年内大功率变频电机在钻井行业得到了越来越多的应用。轴承作为电机的一个部件,其好坏直接影响到电机的运转状态,以及电机的寿命。目前对于轴承的更换周期,生产厂商推荐每三年进行更换,但是,根据我们几年来的实际使用情况,由于各平台生产任务差别很大,我们认为只以年限做为电机轴承更换的周期并不合理,本着节约维修成本的目的,我们在理论计算的基础上结合电机实际拆检检查,推导出钻井用大功率电动机轴承更换的精确周期。
1钻井行业大功率电动机应用情况介绍
大功率电动机在钻井行业的具体应用为(以7000m钻机为例):F1600泥浆泵l×1200kW(或2×600kw)
450T绞车
2×800kWl×800kW
ZP375转盘1.1电机铭牌参数泥浆泵电机
型号:
YP2423L6—6H600V1348AO一76Hz50.5Hz
电压:
电流:调频范围:
工作频率:功率:转速:转子轴承:
生产厂家:
1200kW
1000r/min6326C3
大连天元电机厂
・938・
海洋石油工程技术论文(第四集)
1.2绞车、转盘电机
型号:Ⅵ,2423L4—6MH
电压:600V电流:调频范围:
912A0—75Hz37.5Hz
工作频率:
功率:转速:
800kW
74lr/min6326c3
转子轴承:
生产厂家:
1.3
SFK6326
大连天元电机厂
c3轴承参数
内径:外径:高度:动负荷:
130咖
280mm58mm229kN216kN6.3kN
静负荷:
疲劳负荷限值PI,:
1.4电机运行数据统计
泥浆泵设计转速为0~130r/IIlin,实际使用中为100r/min,对应的电机转速为1000r/min,此时的功率在1000~1100kw,泥浆泵从0一100转的加速时间小于10s,从100一O转
的减速时间亦小于10s。
绞车的行程为0~28m,时间为20s/带载上行、15s/带载下行,电机转速为0~+1500一
o~一1500~o
r/rnin往复运行,功率亦在o+650—O一650~okw问往复波动。
2绞车电机的轴承寿命计算
本理论计算书以《GB—T-6391—2003一滚动轴承一额定动载荷和额定寿命》为依据。基本额定寿命(引自GB/嘶391—2003/ISO28l:1990)2.1电磁扭矩
t=9550×尸/n
式中r——电磁扭矩,N・m;
P——输出功率,kw;n——转速,r/min;
r=9550×P/n=9550×800/741=10310N・m
2.2切向力
L=凡D/103
式中瓦——输出扭矩,N-m;
F——切向力,N;D——输出轴径,mm。
.
钻井用大功率电动机轴承更换周期分析
同一台电动机电磁扭矩与力矩扭矩近似相等(t一瓦),由此推导得到切向力为
・939・
F=VD×103=咒/D×103=10310/130×1000=79308
即:切向力为79.308kN。2.3径向当■动负荷:
Pr=xFT+YF
a
N
式中P,——径向当量动载荷,N;
X——系数;
F,——轴承径向载荷,N;
y_系数;
F。——轴承轴向载荷,N。
6326
c3属于径向接触沟型球轴承,其x=l、y=0;且轴承径向载荷F,就是切向力F;
由此得
P,=.即。+即。=F。=F=79.308kN
2.4基本额定寿命
L。。=(Cr/P,)3
式中厶。——基本额定寿命,100×104转;
c,——径向基本额定动载荷,N;P,——径向当量动载荷,N;
Llo=(Cr/P。)3=(229/79.308)3=2.8873=24.062×106转
2.5
SFK修正过的寿命方程式
sKF公司考虑到轴承的名义或基本额定寿命可能与某一特定应用中的实际使用寿命有很大的差别。在某一特定应用中,使用寿命受各种不同因素的影响,包括润滑、污染程度、不对中程度、安装正确与否和环境因素等。因此SFK包含了一个修正过的寿命方程式来补充基本额定寿命的计算。这个寿命计算法采用了一个修正系数,把sKF进口轴承的润滑、污染和材料的疲劳极限计算在内:
L。。=口laSKFLlo
式中,L。。=sKF轴承额定寿命,可靠度为(100一凡。)%,运行小时数。
£,o=基本额定寿命(可靠度为90%),100×104转。口.=寿命可靠性系数,可通过表1查出。
表l轴承可靠性系数表
可靠性/%
909596979899
故障可能性
,∥%lO5
4
sKF额定寿命
系数al
工。£lom
1O.62O.53O.44O.330.21
如。厶。厶。如。
Llm
32l
海洋石油工程技术论文(第四集)
考虑到平台工作的可靠性,以及修理周期较长,我们建议选择95%的可靠度,口。=0.62。aSKF系数表示疲劳负荷极限比率(P。/P)、润滑条件(黏度比K)和轴承内污染程度(田。)三者之间的关系,根据润滑手册查得K=l
P。/P=6.3/88.154=O.07
根据平台现场的条件,轴承内污染程度(叩c)按一般清洁,查表1可得叼。=0.6,田。
(P.1/P)=0.042。
f/
.1
鬓鬓互
_-一一
/。./
_,一一
<
叼
茎三i
0.2
05
l
2
/
.;
/
沙。
O.OO仍
n05Ol
图lasKF系数表
根据SFK推荐图1格查得aSKF约为O.8
实际寿命为口lasKF:£lo=O.62×0.8×24.062=11.934×106转折算为运行时间约为.s=厶。/r=16×103h
泥浆泵电机按照以上方法计算实际寿命为9000h,具体计算过程略。
3实际拆检数据
2010年5月考虑到绞车电机的使用时间已到三年,我们决定将电机进厂检修,收集相
钻井用大功率电动机轴承更换周期分析
应参数如表2。
・941・
表2绞车轴承检测结果统计表I单位:咖)
、\篁劢
最大值最小值间隙
轴未\
绞车A(运行12136h)
\
+O.10O.03C=0.13
负载端
+O.11一O.01C=O.12
+O.07+O.0lC=O.06
自由端
+O.07+O.02C=O.05
\詹勘
最大值最小值间隙
轴亲\
绞车B(运行10685h)
\
+0.10+0.02C=O.08
负载端
+O.09+O.0lC=o.08
+0.07+0.02C=0.05
自由端
+o.06+0.02C=O.04
sFK6326
C3轴承游隙为C3组,依据《GB—T+4604—2006+滚动轴承+径向游隙》中
6326系列的游隙数据第3组的数据0.041~O.081mm与检测结果的对比,我们可以看出:绞车轴承已接近C3组游隙的上限,与计算结果一致,这说明在计算过程中参数的选取符合
实际。
4结论
几年来对各平台数据统计,在工作量较饱满的情况下,绞车一年工作4000h左右,泥浆泵一年工作2000h左右,因此按照以上分析结果绞车和泥浆泵电机可四至五年更换一次轴承。事业部此类电机共63台,而更换一次轴承,每台电机需5万元左右,按此计算,每年可节约电机维修费用约40万元。
我们通过理论计算与实际分析相结合,很好地解决了有关钻井行业大功率变频电机轴承更换周期的问题,节约了维修成本,同时,也让我们清楚地认识到设备的修理不能一味完全按照说明书的要求,必须与实际使用情况相结合,希望此文能为从事钻井设备管理的技术人员提供一定的参考和帮助,也为设备管理技术人员做到精细化管理提供一个思路。
钻井用大功率电动机轴承更换周期分析
周光华耿凯
(中国石油集团海洋工程有限公司钻井事业部)
摘要:轴承作为电机的一个部件,其好坏直接影响到电机的寿命。对于大功率
电动机的新的应用领域——钻井行业,轴承的使用与更换至今无任何依据可以借
鉴。为此,我们在理论计算的基础上、结合相应的实际拆检测试,推导出钻井用大功率电动机的轴承更换周期。希望此文能为广大同仁提供一定的参考和帮助。
关键词:轴承更换游隙
随着600kw及以上大功率变频电机制造技术的完善,以及相应的电力电子应用技术的提高,在短短的十几年内大功率变频电机在钻井行业得到了越来越多的应用。轴承作为电机的一个部件,其好坏直接影响到电机的运转状态,以及电机的寿命。目前对于轴承的更换周期,生产厂商推荐每三年进行更换,但是,根据我们几年来的实际使用情况,由于各平台生产任务差别很大,我们认为只以年限做为电机轴承更换的周期并不合理,本着节约维修成本的目的,我们在理论计算的基础上结合电机实际拆检检查,推导出钻井用大功率电动机轴承更换的精确周期。
1钻井行业大功率电动机应用情况介绍
大功率电动机在钻井行业的具体应用为(以7000m钻机为例):F1600泥浆泵l×1200kW(或2×600kw)
450T绞车
2×800kWl×800kW
ZP375转盘1.1电机铭牌参数泥浆泵电机
型号:
YP2423L6—6H600V1348AO一76Hz50.5Hz
电压:
电流:调频范围:
工作频率:功率:转速:转子轴承:
生产厂家:
1200kW
1000r/min6326C3
大连天元电机厂
・938・
海洋石油工程技术论文(第四集)
1.2绞车、转盘电机
型号:Ⅵ,2423L4—6MH
电压:600V电流:调频范围:
912A0—75Hz37.5Hz
工作频率:
功率:转速:
800kW
74lr/min6326c3
转子轴承:
生产厂家:
1.3
SFK6326
大连天元电机厂
c3轴承参数
内径:外径:高度:动负荷:
130咖
280mm58mm229kN216kN6.3kN
静负荷:
疲劳负荷限值PI,:
1.4电机运行数据统计
泥浆泵设计转速为0~130r/IIlin,实际使用中为100r/min,对应的电机转速为1000r/min,此时的功率在1000~1100kw,泥浆泵从0一100转的加速时间小于10s,从100一O转
的减速时间亦小于10s。
绞车的行程为0~28m,时间为20s/带载上行、15s/带载下行,电机转速为0~+1500一
o~一1500~o
r/rnin往复运行,功率亦在o+650—O一650~okw问往复波动。
2绞车电机的轴承寿命计算
本理论计算书以《GB—T-6391—2003一滚动轴承一额定动载荷和额定寿命》为依据。基本额定寿命(引自GB/嘶391—2003/ISO28l:1990)2.1电磁扭矩
t=9550×尸/n
式中r——电磁扭矩,N・m;
P——输出功率,kw;n——转速,r/min;
r=9550×P/n=9550×800/741=10310N・m
2.2切向力
L=凡D/103
式中瓦——输出扭矩,N-m;
F——切向力,N;D——输出轴径,mm。
.
钻井用大功率电动机轴承更换周期分析
同一台电动机电磁扭矩与力矩扭矩近似相等(t一瓦),由此推导得到切向力为
・939・
F=VD×103=咒/D×103=10310/130×1000=79308
即:切向力为79.308kN。2.3径向当■动负荷:
Pr=xFT+YF
a
N
式中P,——径向当量动载荷,N;
X——系数;
F,——轴承径向载荷,N;
y_系数;
F。——轴承轴向载荷,N。
6326
c3属于径向接触沟型球轴承,其x=l、y=0;且轴承径向载荷F,就是切向力F;
由此得
P,=.即。+即。=F。=F=79.308kN
2.4基本额定寿命
L。。=(Cr/P,)3
式中厶。——基本额定寿命,100×104转;
c,——径向基本额定动载荷,N;P,——径向当量动载荷,N;
Llo=(Cr/P。)3=(229/79.308)3=2.8873=24.062×106转
2.5
SFK修正过的寿命方程式
sKF公司考虑到轴承的名义或基本额定寿命可能与某一特定应用中的实际使用寿命有很大的差别。在某一特定应用中,使用寿命受各种不同因素的影响,包括润滑、污染程度、不对中程度、安装正确与否和环境因素等。因此SFK包含了一个修正过的寿命方程式来补充基本额定寿命的计算。这个寿命计算法采用了一个修正系数,把sKF进口轴承的润滑、污染和材料的疲劳极限计算在内:
L。。=口laSKFLlo
式中,L。。=sKF轴承额定寿命,可靠度为(100一凡。)%,运行小时数。
£,o=基本额定寿命(可靠度为90%),100×104转。口.=寿命可靠性系数,可通过表1查出。
表l轴承可靠性系数表
可靠性/%
909596979899
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4
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系数al
工。£lom
1O.62O.53O.44O.330.21
如。厶。厶。如。
Llm
32l
海洋石油工程技术论文(第四集)
考虑到平台工作的可靠性,以及修理周期较长,我们建议选择95%的可靠度,口。=0.62。aSKF系数表示疲劳负荷极限比率(P。/P)、润滑条件(黏度比K)和轴承内污染程度(田。)三者之间的关系,根据润滑手册查得K=l
P。/P=6.3/88.154=O.07
根据平台现场的条件,轴承内污染程度(叩c)按一般清洁,查表1可得叼。=0.6,田。
(P.1/P)=0.042。
f/
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鬓鬓互
_-一一
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0.2
05
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2
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沙。
O.OO仍
n05Ol
图lasKF系数表
根据SFK推荐图1格查得aSKF约为O.8
实际寿命为口lasKF:£lo=O.62×0.8×24.062=11.934×106转折算为运行时间约为.s=厶。/r=16×103h
泥浆泵电机按照以上方法计算实际寿命为9000h,具体计算过程略。
3实际拆检数据
2010年5月考虑到绞车电机的使用时间已到三年,我们决定将电机进厂检修,收集相
钻井用大功率电动机轴承更换周期分析
应参数如表2。
・941・
表2绞车轴承检测结果统计表I单位:咖)
、\篁劢
最大值最小值间隙
轴未\
绞车A(运行12136h)
\
+O.10O.03C=0.13
负载端
+O.11一O.01C=O.12
+O.07+O.0lC=O.06
自由端
+O.07+O.02C=O.05
\詹勘
最大值最小值间隙
轴亲\
绞车B(运行10685h)
\
+0.10+0.02C=O.08
负载端
+O.09+O.0lC=o.08
+0.07+0.02C=0.05
自由端
+o.06+0.02C=O.04
sFK6326
C3轴承游隙为C3组,依据《GB—T+4604—2006+滚动轴承+径向游隙》中
6326系列的游隙数据第3组的数据0.041~O.081mm与检测结果的对比,我们可以看出:绞车轴承已接近C3组游隙的上限,与计算结果一致,这说明在计算过程中参数的选取符合
实际。
4结论
几年来对各平台数据统计,在工作量较饱满的情况下,绞车一年工作4000h左右,泥浆泵一年工作2000h左右,因此按照以上分析结果绞车和泥浆泵电机可四至五年更换一次轴承。事业部此类电机共63台,而更换一次轴承,每台电机需5万元左右,按此计算,每年可节约电机维修费用约40万元。
我们通过理论计算与实际分析相结合,很好地解决了有关钻井行业大功率变频电机轴承更换周期的问题,节约了维修成本,同时,也让我们清楚地认识到设备的修理不能一味完全按照说明书的要求,必须与实际使用情况相结合,希望此文能为从事钻井设备管理的技术人员提供一定的参考和帮助,也为设备管理技术人员做到精细化管理提供一个思路。