#1脱硫效率低的原因分析

#1脱硫装置脱硫效率低的原因分析

8月30日至9月4日,#1脱硫装臵脱硫效率低于95%,未达到排放标准,原因分析如下;

1.原烟气SO2严重超标 9月1日至3日,#1脱硫原烟气SO2浓度大于2000mg/Nm3, 最大至3349 mg/Nm3. 原烟气SO 2浓度严重偏离设

计值。为了保证脱硫效率,采用大流量供浆,吸收塔内未参加反应的CaCO 3不断增加, #1吸收塔内PH 大于5.9,导致浆液品质严重恶化,

石膏脱水系统无法运行。

2. 1B 浆液循环泵入口大小头泄露更换抢修 8月30日15:30至9月1日0:00,因脱硫1B 浆液循环泵漏点增大,办工作票更换1B 浆液循环泵入口大小头。期间为了保证#1脱硫效达标,大流量供浆,造成吸收塔内来不及参加反应的CaCO 3不断增加,致使浆液品

质恶化。

3. 超标值 8月31日化验结果为#1脱硫吸收塔浆液PH 值5.8, CaSO 3·1/2H2O 含量为22.84%,CaCO3含量为11.94%;9月1日化验结

果为PH 值为5.9, CaSO3·1/2H2O含量为22.48%,,CaCO 3含量为

11.87%;9月2日化验结果为PH 值为5.7, CaSO3·1/2H2O 含量为

13.83%,CaCO 3含量为4.6%。

为了恢复#1脱硫吸收塔浆液活性,采取将#1吸收塔内的浆液打至事故浆液罐进行臵换,并启动两台氧氧化风机运行,以减少吸收塔内的CaSO 3·1/2H2O 和CaCO 3含量,效果不明显。9月1日18:11至9

月2日4:06,为了恢复#1吸收塔内浆液活性,采取特殊措施,汇报值长同意后适当降脱硫效率,停止向#1吸收塔供浆,限制#1吸收塔内PH 值,至9月4日吸收塔PH 值合格,供浆方式恢复正常。

国电龙源环保泉州分公司

2011

侯有斌 年9月5日

#1脱硫装置脱硫效率低的原因分析

8月30日至9月4日,#1脱硫装臵脱硫效率低于95%,未达到排放标准,原因分析如下;

1.原烟气SO2严重超标 9月1日至3日,#1脱硫原烟气SO2浓度大于2000mg/Nm3, 最大至3349 mg/Nm3. 原烟气SO 2浓度严重偏离设

计值。为了保证脱硫效率,采用大流量供浆,吸收塔内未参加反应的CaCO 3不断增加, #1吸收塔内PH 大于5.9,导致浆液品质严重恶化,

石膏脱水系统无法运行。

2. 1B 浆液循环泵入口大小头泄露更换抢修 8月30日15:30至9月1日0:00,因脱硫1B 浆液循环泵漏点增大,办工作票更换1B 浆液循环泵入口大小头。期间为了保证#1脱硫效达标,大流量供浆,造成吸收塔内来不及参加反应的CaCO 3不断增加,致使浆液品

质恶化。

3. 超标值 8月31日化验结果为#1脱硫吸收塔浆液PH 值5.8, CaSO 3·1/2H2O 含量为22.84%,CaCO3含量为11.94%;9月1日化验结

果为PH 值为5.9, CaSO3·1/2H2O含量为22.48%,,CaCO 3含量为

11.87%;9月2日化验结果为PH 值为5.7, CaSO3·1/2H2O 含量为

13.83%,CaCO 3含量为4.6%。

为了恢复#1脱硫吸收塔浆液活性,采取将#1吸收塔内的浆液打至事故浆液罐进行臵换,并启动两台氧氧化风机运行,以减少吸收塔内的CaSO 3·1/2H2O 和CaCO 3含量,效果不明显。9月1日18:11至9

月2日4:06,为了恢复#1吸收塔内浆液活性,采取特殊措施,汇报值长同意后适当降脱硫效率,停止向#1吸收塔供浆,限制#1吸收塔内PH 值,至9月4日吸收塔PH 值合格,供浆方式恢复正常。

国电龙源环保泉州分公司

2011

侯有斌 年9月5日


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