高级技师论文(新)

论 文

125MW 机组给水泵工作冷油器改进

包头第一热电厂:张明辉

二零一零年十一月二十五日

125MW 机组给水泵工作冷油器改进

张明辉

(包头第一热电厂,内蒙古,包头,014010)

[摘要] 125MW机组工作冷油器存在的主要问题是工作冷油器铜管腐蚀渗漏,工作冷油器无法找漏,工作冷油器冷却效果差。通过分析发生这些问题的原因进而提出改进方案,解决上述问题。

[关键词] 工作冷油器;问题分析;改进方案;实施;效果

包头第一热电厂#8、#9机是四川东方汽轮机制造厂生产的CC125-8.83/4.122/0.196型汽轮机。分别于2005年5月和8月投运,每台汽轮机配臵有两台电动给水泵,一台供锅给水,一台备用,其给水泵工作冷油器是DILY54型冷油器。

1 125MW机组工作冷油器存在的主要问题

通过对2008年3月——2009年3月份《#8、9机缺陷记录本》和《#8、9机运行记录》的分析,查出有关#8、9机甲、乙给水泵油系统的主要缺陷,统计表如下:

从上表中可以看出, #8、#9机甲、乙给水泵工作冷油器连续多次发生铜管腐蚀渗漏,导致油中进水,油质恶化,使给水泵不能正常工作,严重影响机组的稳定运行。

在机组正常运行中如果给水泵工作冷油器铜管泄漏,停大泵时无法找漏,而转大泵找漏由于冷油器停运会导致油温过快升高,影响设备安全运行,当工作冷油器铜管渗漏时,导致油中不断进水,油质恶化,又不能及时找出漏管进行处理,只能不断滤油和换油。这样,不但大大增加了检修的工作量,而且还造成了极大的浪费。

另外,自投运以来工作冷油器的冷却效果一直不太好,工作油油温经常在许可油温的上线附近,特别是夏季最热的时候必须外接喷淋管冷却。油温过高会导致润滑油加速恶化,缩短润滑油的使用寿命,并且不利于设备的安全运行。

125MW 机组工作冷油器存在的主要问题是:(1)工作冷油器铜管腐蚀渗漏;(2)工作冷油器无法找漏;(3)工作冷油器冷却效果差。

2 原因分析

2.1 工作冷油器铜管腐蚀渗漏的原因分析

机组投产一年后,给水泵工作冷油器连续多次发生铜管渗漏现象,导致油中进水。

给水泵工作冷油器铜管材质设计为H68,规格尺寸为Φ

12mm ×1mm ×2350mm 。对给水泵工作冷油器泄露管段割管试验分析:

2.1.1 宏观检查

铜管表面呈正常黄铜色、无污物,显示油侧运行较清洁。局部有褐色斑点、斑块,体视镜观察有表面脱锌,在铜管表面分布无规律性。

经体视镜观察,有裂纹、裂斑2种情况,并非仅仅是目视所见周向裂纹。裂纹、裂斑多集中于一侧分布,对应的另一侧很少。裂纹方向以接近周向者居多,长度在4mm 以下。试验观察的约80cm 长的管样上,裂纹裂斑数量有20—30处之多。

裂纹的方向和变化呈多样性,且不仅仅是目视检查所见的周向。

可见,铜管腐蚀失效的形式比简单的目视观察所见明显复杂。

内壁宏观检查未见粘泥附着物,主要有明显的浅色沉积物不规则分布,已覆盖大部分内表面,沉积物中白色的较疏松,淡绿色的稍致密,半透明。

铜管表面呈正常黄铜色,干净,显示油侧运行较清洁,经对腐蚀后的铜管外表面体视镜观察照片,局部有褐色斑点、斑块,并有表面脱锌现象,腐蚀铜管割开后未见黏泥附着,但有明显的浅色沉积物,虽不规则分布,已覆盖大部分

内表面,沉淀物中白色的较疏松,淡绿色的稍致密,半透明。

2.1.2 内壁沉积物分析

内壁沉积物组成成分见表五,锌在其中占很大份额,在所有金属氧化物中,氧化锌含量高达92.87%,氧化铜仅0.96%,而氧化钙仅3.59%,分析证明,沉淀物确实主要是铜管脱锌腐蚀产物,而非结垢层;同时也表明铜管脱锌腐蚀期间,循环水无明显结垢趋势。

2.1.3金相检查

取典型裂纹部位进行金相检查,结论如下:

(1) 观察冷油器铜管纵截面显微组织,内壁脱锌严重;

(2) 脱锌层发展深入,有的区域脱锌已由内壁到达外壁;

(3) 外壁的宏观横向裂纹分布在脱锌区域,裂纹起始于外壁向内壁扩展,显示脱锌始于内壁,发展至外壁后,在丧失机械强度脱锌区域,由应于较大的外壁首先开裂向内壁发展。

通过铜管的宏观检查、内壁沉积物分析、金相检查可以

得出导致铜管腐蚀、破裂的主要原因是由铜管脱锌造成的。

2.2 工作冷油器无法找漏的原因分析

当工作冷油器铜管发生渗漏后,常规的找漏方法是退工作冷油器水侧,打开水侧端盖找漏。但是如果这样找漏,没有冷却的工作油油温会在几分钟内急剧升高,导致液力耦合器超温报警甚至触发保护动作给水泵跳泵。所以,常规的找漏方法不可行。

2.3 工作冷油器冷却效果差的原因分析

原给水泵工作冷油器铜管规格尺寸为Φ12mm ×1mm ×2350mm ,共610根。冷却面积:∏D ×L ×N ﹦3.14×0.012×

2.35×610﹦54.02㎡。查阅《火力发电厂冷油器选型规范》125MW 机组给水泵冷油器推荐冷却面积为60㎡,原冷油器设计冷却面积偏小。

原冷油器冷却水出、入口管管径是Φ108,由于管径偏小,使冷却水流量不能满足冷却需要。

所以,工作冷油器冷却面积偏小、水侧出入口管径偏小是其冷却效果差的主要原因。

3 改进方案及实施

3.1改进方案

(1) 将工作冷油器冷却管的管材由H68黄铜管改成更为耐腐蚀的SUS304不锈钢管;

(2)将工作冷油器的冷却面积由54㎡放大至60㎡,增加换热面积;

(3)将冷却水管由Φ108改为Φ133 ,增加冷却水流量;

(4)润滑冷油器入口油管至工作冷油器入口油管加装联络门;工作冷油器在新装的联络门前加装入口门;工作冷油器加装出口门。

3.2 实施

根据制定的改进方案,在2009年5—6月#8机中修和2010年9—6月#9机中修期间分别对#8、9机甲、乙给水泵的工作冷油器进行了改进。

(一)由于原冷油器铜管材质是H68黄铜管,这种材料氯离子耐受上限低,抑制脱锌能力很差,在SD116-84《火力发电厂凝汽器管选材导则》中已不推荐使用。而H68黄铜管也仅用于溶解固形物﹤300mg /L ,氯离子﹤50mg /L 的清洁水中。而我们厂冷油器的冷却水水质远远超标,因此在冷却水水源不能改变的情况下,必须改变冷油器铜管材质。

经过反复的研究论证,我们决定采用导热系数与黄铜 管差不多的不锈钢管SUS304,规格尺寸为Φ19mm ×1mm ×2350mm ,这种材料的特点是:传热性能好能,强化传热;不易结垢;强度高,寿命长。符合作为冷油器的要求。

(二)冷油器的选型及设计:国内外冷油器生产厂家所

设计的汽轮机给水泵配套的冷油器型式繁多,在广泛收集资料及计算的基础上汇总了各式冷油器的选型方案,决定选用W —GL60型冷油器。

设计性能规范如下:

根据设计规范冷却面积的要求计算铜管数量:

原给水泵工作冷油器铜管规格尺寸为Φ12mm ×1mm ×2350mm ,共610根。冷却面积:∏D ×L ×N ﹦3.14×0.012×

2.35×610﹦54.02㎡。由于设计冷却面积偏小,使工作油油温长期处于高位,加快了冷油器铜管的腐蚀速度。

现采用Φ19mm ×1mm ×2350mm 的不锈钢管,将冷却面积增加到60㎡。需要的根数:N ﹦M ÷∏D ÷L ﹦60÷(3.14×0.019)÷2.35﹦427.96。我们将不锈钢管的根数定为430根。

根据设计规范设计水量的要求计算冷却水管直径:

在2009年5月和2010年9月在#8、#9机中修期间分别对各工作冷油器实施了改造。

原冷油器冷却水出、入口管管径是Φ108,在中修中我们将其改为管径为Φ133的,大大增加了进入冷油器的冷却水流量,提高了换热效率,降低了油温,从而也减缓了冷油器不锈钢管内壁的结垢和腐蚀速度,增加了冷油器的使用寿

原给水泵工作冷油器铜管规格尺寸为Φ12mm ×1mm ×2350mm ,共610根。冷却面积:∏D ×L ×N ﹦3.14×0.012×

2.35×610﹦54.02㎡。由于设计冷却面积偏小,使工作油油温长期处于高位,加快了冷油器铜管的腐蚀速度。

现采用Φ19mm ×1mm ×2350mm 的不锈钢管,将冷却面积增加到60㎡。需要的根数:N ﹦M ÷∏D ÷L ﹦60÷(3.14×0.019)÷2.35﹦427.96。故将不锈钢管的根数定为430根。

在#9

机中修期间我们对乙给水泵工作冷油器实施了改

(三)为了解决125MW 机组给水泵工作冷油器不能找漏的问题,我们在#8、#9机中修时对各给水泵油系统做了以下改进:

1、润滑冷油器入口油管至工作冷油器入口油管加装联络门。

工作冷油器找漏时,大泵停运,转辅助油泵并打开联络门可将润滑油引至工作冷油器。

2、工作冷油器在新装的联络门前加装入口门。

在工作冷油器找漏时,打开新装的联络门并关上工作冷

油器入口门以防止润滑油回流。

3、工作冷油器加装出口门。

工作冷油器找漏时,关上工作冷油器出口门,以建立工作冷油器油压。

改造前后对比如下:

改造后

4 改进效果

4.1安全性方面:

#8、9机给水泵工作冷油器采取上述改造措施后,从改

造完成至今,#8、9机乙给水泵未发生不锈钢管渗漏的缺陷,油温高的现象没有了,由于大大减少了油中进水,油质一直合格,没有换过油。使给水泵稳定运行得到保证,安全经济运行水平大大提高,达到了预定的目标。

改造后,如果给水泵工作冷油器发生渗漏,可以不转大泵,只转辅助油泵就可以对工作冷油器铜管找漏、堵漏。这样既能及时找到冷油器的漏点并迅速处理,又能保证设备的安全运行。

4.2经济效益方面:

(1)由于减少了油中进水,从而减少了给水泵换油和加油的次数,跟以往同期对比,共节约透平油9.6吨,按2009年透平油均价11000元/吨,价值10.54万元;

(2)由于减少了油中进水,使油质大大提高,减少更换润滑油滤芯3次共6个,节约费用1.8万元;

(3)由于减少了油中进水,减少了滤油机运行时间,共节约电费和滤油纸共计3000元;

(4)由于发生缺陷的次数大大减少,节约了人工费用:6900元

(5)总经济效益:10.54+1.8+0.3+0.69=13.33(万元) 。

5 结束语

通过对125MW 机组给水泵工作冷油器的改进,解决了工

作冷油器铜管腐蚀渗漏、冷却效果差以及无法找漏的问题,大大减少了给水泵油系统缺陷的发生,使给水泵的安全性和经济性得到了很大的提高。

[参考文献]

[1]《火电厂汽机设备及运行》 中国电力出版社 2007

[2]《火力发电厂金属材料手册》 中国电力出版社 2001

[作者简介]

张明辉:(1969—),男,内蒙古人,毕业于内蒙古工业大学电力学院,从事汽机检修工作。

张明辉

2010年11月25日

论 文

125MW 机组给水泵工作冷油器改进

包头第一热电厂:张明辉

二零一零年十一月二十五日

125MW 机组给水泵工作冷油器改进

张明辉

(包头第一热电厂,内蒙古,包头,014010)

[摘要] 125MW机组工作冷油器存在的主要问题是工作冷油器铜管腐蚀渗漏,工作冷油器无法找漏,工作冷油器冷却效果差。通过分析发生这些问题的原因进而提出改进方案,解决上述问题。

[关键词] 工作冷油器;问题分析;改进方案;实施;效果

包头第一热电厂#8、#9机是四川东方汽轮机制造厂生产的CC125-8.83/4.122/0.196型汽轮机。分别于2005年5月和8月投运,每台汽轮机配臵有两台电动给水泵,一台供锅给水,一台备用,其给水泵工作冷油器是DILY54型冷油器。

1 125MW机组工作冷油器存在的主要问题

通过对2008年3月——2009年3月份《#8、9机缺陷记录本》和《#8、9机运行记录》的分析,查出有关#8、9机甲、乙给水泵油系统的主要缺陷,统计表如下:

从上表中可以看出, #8、#9机甲、乙给水泵工作冷油器连续多次发生铜管腐蚀渗漏,导致油中进水,油质恶化,使给水泵不能正常工作,严重影响机组的稳定运行。

在机组正常运行中如果给水泵工作冷油器铜管泄漏,停大泵时无法找漏,而转大泵找漏由于冷油器停运会导致油温过快升高,影响设备安全运行,当工作冷油器铜管渗漏时,导致油中不断进水,油质恶化,又不能及时找出漏管进行处理,只能不断滤油和换油。这样,不但大大增加了检修的工作量,而且还造成了极大的浪费。

另外,自投运以来工作冷油器的冷却效果一直不太好,工作油油温经常在许可油温的上线附近,特别是夏季最热的时候必须外接喷淋管冷却。油温过高会导致润滑油加速恶化,缩短润滑油的使用寿命,并且不利于设备的安全运行。

125MW 机组工作冷油器存在的主要问题是:(1)工作冷油器铜管腐蚀渗漏;(2)工作冷油器无法找漏;(3)工作冷油器冷却效果差。

2 原因分析

2.1 工作冷油器铜管腐蚀渗漏的原因分析

机组投产一年后,给水泵工作冷油器连续多次发生铜管渗漏现象,导致油中进水。

给水泵工作冷油器铜管材质设计为H68,规格尺寸为Φ

12mm ×1mm ×2350mm 。对给水泵工作冷油器泄露管段割管试验分析:

2.1.1 宏观检查

铜管表面呈正常黄铜色、无污物,显示油侧运行较清洁。局部有褐色斑点、斑块,体视镜观察有表面脱锌,在铜管表面分布无规律性。

经体视镜观察,有裂纹、裂斑2种情况,并非仅仅是目视所见周向裂纹。裂纹、裂斑多集中于一侧分布,对应的另一侧很少。裂纹方向以接近周向者居多,长度在4mm 以下。试验观察的约80cm 长的管样上,裂纹裂斑数量有20—30处之多。

裂纹的方向和变化呈多样性,且不仅仅是目视检查所见的周向。

可见,铜管腐蚀失效的形式比简单的目视观察所见明显复杂。

内壁宏观检查未见粘泥附着物,主要有明显的浅色沉积物不规则分布,已覆盖大部分内表面,沉积物中白色的较疏松,淡绿色的稍致密,半透明。

铜管表面呈正常黄铜色,干净,显示油侧运行较清洁,经对腐蚀后的铜管外表面体视镜观察照片,局部有褐色斑点、斑块,并有表面脱锌现象,腐蚀铜管割开后未见黏泥附着,但有明显的浅色沉积物,虽不规则分布,已覆盖大部分

内表面,沉淀物中白色的较疏松,淡绿色的稍致密,半透明。

2.1.2 内壁沉积物分析

内壁沉积物组成成分见表五,锌在其中占很大份额,在所有金属氧化物中,氧化锌含量高达92.87%,氧化铜仅0.96%,而氧化钙仅3.59%,分析证明,沉淀物确实主要是铜管脱锌腐蚀产物,而非结垢层;同时也表明铜管脱锌腐蚀期间,循环水无明显结垢趋势。

2.1.3金相检查

取典型裂纹部位进行金相检查,结论如下:

(1) 观察冷油器铜管纵截面显微组织,内壁脱锌严重;

(2) 脱锌层发展深入,有的区域脱锌已由内壁到达外壁;

(3) 外壁的宏观横向裂纹分布在脱锌区域,裂纹起始于外壁向内壁扩展,显示脱锌始于内壁,发展至外壁后,在丧失机械强度脱锌区域,由应于较大的外壁首先开裂向内壁发展。

通过铜管的宏观检查、内壁沉积物分析、金相检查可以

得出导致铜管腐蚀、破裂的主要原因是由铜管脱锌造成的。

2.2 工作冷油器无法找漏的原因分析

当工作冷油器铜管发生渗漏后,常规的找漏方法是退工作冷油器水侧,打开水侧端盖找漏。但是如果这样找漏,没有冷却的工作油油温会在几分钟内急剧升高,导致液力耦合器超温报警甚至触发保护动作给水泵跳泵。所以,常规的找漏方法不可行。

2.3 工作冷油器冷却效果差的原因分析

原给水泵工作冷油器铜管规格尺寸为Φ12mm ×1mm ×2350mm ,共610根。冷却面积:∏D ×L ×N ﹦3.14×0.012×

2.35×610﹦54.02㎡。查阅《火力发电厂冷油器选型规范》125MW 机组给水泵冷油器推荐冷却面积为60㎡,原冷油器设计冷却面积偏小。

原冷油器冷却水出、入口管管径是Φ108,由于管径偏小,使冷却水流量不能满足冷却需要。

所以,工作冷油器冷却面积偏小、水侧出入口管径偏小是其冷却效果差的主要原因。

3 改进方案及实施

3.1改进方案

(1) 将工作冷油器冷却管的管材由H68黄铜管改成更为耐腐蚀的SUS304不锈钢管;

(2)将工作冷油器的冷却面积由54㎡放大至60㎡,增加换热面积;

(3)将冷却水管由Φ108改为Φ133 ,增加冷却水流量;

(4)润滑冷油器入口油管至工作冷油器入口油管加装联络门;工作冷油器在新装的联络门前加装入口门;工作冷油器加装出口门。

3.2 实施

根据制定的改进方案,在2009年5—6月#8机中修和2010年9—6月#9机中修期间分别对#8、9机甲、乙给水泵的工作冷油器进行了改进。

(一)由于原冷油器铜管材质是H68黄铜管,这种材料氯离子耐受上限低,抑制脱锌能力很差,在SD116-84《火力发电厂凝汽器管选材导则》中已不推荐使用。而H68黄铜管也仅用于溶解固形物﹤300mg /L ,氯离子﹤50mg /L 的清洁水中。而我们厂冷油器的冷却水水质远远超标,因此在冷却水水源不能改变的情况下,必须改变冷油器铜管材质。

经过反复的研究论证,我们决定采用导热系数与黄铜 管差不多的不锈钢管SUS304,规格尺寸为Φ19mm ×1mm ×2350mm ,这种材料的特点是:传热性能好能,强化传热;不易结垢;强度高,寿命长。符合作为冷油器的要求。

(二)冷油器的选型及设计:国内外冷油器生产厂家所

设计的汽轮机给水泵配套的冷油器型式繁多,在广泛收集资料及计算的基础上汇总了各式冷油器的选型方案,决定选用W —GL60型冷油器。

设计性能规范如下:

根据设计规范冷却面积的要求计算铜管数量:

原给水泵工作冷油器铜管规格尺寸为Φ12mm ×1mm ×2350mm ,共610根。冷却面积:∏D ×L ×N ﹦3.14×0.012×

2.35×610﹦54.02㎡。由于设计冷却面积偏小,使工作油油温长期处于高位,加快了冷油器铜管的腐蚀速度。

现采用Φ19mm ×1mm ×2350mm 的不锈钢管,将冷却面积增加到60㎡。需要的根数:N ﹦M ÷∏D ÷L ﹦60÷(3.14×0.019)÷2.35﹦427.96。我们将不锈钢管的根数定为430根。

根据设计规范设计水量的要求计算冷却水管直径:

在2009年5月和2010年9月在#8、#9机中修期间分别对各工作冷油器实施了改造。

原冷油器冷却水出、入口管管径是Φ108,在中修中我们将其改为管径为Φ133的,大大增加了进入冷油器的冷却水流量,提高了换热效率,降低了油温,从而也减缓了冷油器不锈钢管内壁的结垢和腐蚀速度,增加了冷油器的使用寿

原给水泵工作冷油器铜管规格尺寸为Φ12mm ×1mm ×2350mm ,共610根。冷却面积:∏D ×L ×N ﹦3.14×0.012×

2.35×610﹦54.02㎡。由于设计冷却面积偏小,使工作油油温长期处于高位,加快了冷油器铜管的腐蚀速度。

现采用Φ19mm ×1mm ×2350mm 的不锈钢管,将冷却面积增加到60㎡。需要的根数:N ﹦M ÷∏D ÷L ﹦60÷(3.14×0.019)÷2.35﹦427.96。故将不锈钢管的根数定为430根。

在#9

机中修期间我们对乙给水泵工作冷油器实施了改

(三)为了解决125MW 机组给水泵工作冷油器不能找漏的问题,我们在#8、#9机中修时对各给水泵油系统做了以下改进:

1、润滑冷油器入口油管至工作冷油器入口油管加装联络门。

工作冷油器找漏时,大泵停运,转辅助油泵并打开联络门可将润滑油引至工作冷油器。

2、工作冷油器在新装的联络门前加装入口门。

在工作冷油器找漏时,打开新装的联络门并关上工作冷

油器入口门以防止润滑油回流。

3、工作冷油器加装出口门。

工作冷油器找漏时,关上工作冷油器出口门,以建立工作冷油器油压。

改造前后对比如下:

改造后

4 改进效果

4.1安全性方面:

#8、9机给水泵工作冷油器采取上述改造措施后,从改

造完成至今,#8、9机乙给水泵未发生不锈钢管渗漏的缺陷,油温高的现象没有了,由于大大减少了油中进水,油质一直合格,没有换过油。使给水泵稳定运行得到保证,安全经济运行水平大大提高,达到了预定的目标。

改造后,如果给水泵工作冷油器发生渗漏,可以不转大泵,只转辅助油泵就可以对工作冷油器铜管找漏、堵漏。这样既能及时找到冷油器的漏点并迅速处理,又能保证设备的安全运行。

4.2经济效益方面:

(1)由于减少了油中进水,从而减少了给水泵换油和加油的次数,跟以往同期对比,共节约透平油9.6吨,按2009年透平油均价11000元/吨,价值10.54万元;

(2)由于减少了油中进水,使油质大大提高,减少更换润滑油滤芯3次共6个,节约费用1.8万元;

(3)由于减少了油中进水,减少了滤油机运行时间,共节约电费和滤油纸共计3000元;

(4)由于发生缺陷的次数大大减少,节约了人工费用:6900元

(5)总经济效益:10.54+1.8+0.3+0.69=13.33(万元) 。

5 结束语

通过对125MW 机组给水泵工作冷油器的改进,解决了工

作冷油器铜管腐蚀渗漏、冷却效果差以及无法找漏的问题,大大减少了给水泵油系统缺陷的发生,使给水泵的安全性和经济性得到了很大的提高。

[参考文献]

[1]《火电厂汽机设备及运行》 中国电力出版社 2007

[2]《火力发电厂金属材料手册》 中国电力出版社 2001

[作者简介]

张明辉:(1969—),男,内蒙古人,毕业于内蒙古工业大学电力学院,从事汽机检修工作。

张明辉

2010年11月25日


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