2014年度1-3月份手机测试工作总结

2014年度1~3月份工作总结

1. 整机测试

测试了三批NBW8902A 的试产机器,分别为T2(长盈壳体), T2(BYD 壳体),中批(BYD 壳体)

T2(长盈壳体)

T2(BYD 壳体)

中批(BYD 壳体)

2014.1.6

2014.1.23

2014.3.14

54PCS(胜华TP+Sharp LCDS)

28PCS :胜华+JDI

41PCS :欧非光+JDI

41PCS :胜华+SHARP

25PCS :胜华+sharp

19PCS:胜华+JDI(32+3)(3.20送样)

中批测试后,NG 项目:辐射杂散骚扰、静电放电、温度冲击、高温高湿、跌落试验、冲击试验、滚筒跌落试验(0.5m)、滚筒跌落试验(1m)、微跌试验、耳机插孔插拔试验、触点按压寿命试验、温升测试、、充电功能试验(移动电源充电) 、低温充电试验(开机、关机充电)、手机连接接口电气性能测试、高温电池安全性测试、GSM 信号柱显示测试、音效测试、 LCD 测试、CAMERA 测试、天线暗室数据。

测试过程中有如下的问题:

状态多:

T2-1试产:

250PCS 白色A 壳+SHARP LCD +胜华TP (黑色+白色),研发共计借出机器233PCS 。状态如下:

一.BYD 的A 壳后面有用水笔写上BYD.

1.5PCS 黑色+5PCS白色后壳标贴纸打2为中易碳素石墨片机器。

2.4PCS 后壳标贴纸打1为华清石墨片机器。

二. 长盈壳体:后面没有标识。

1. 旧TP 没磨R 脚并且没贴石墨片后壳标贴纸打3。

2.21PCS 黑色+21PCS贴华清石墨片后壳标贴纸打4。

3..21PCS 黑色+21PCS贴中易石墨片后壳标贴纸打5。

T2-2试产:

1、此次试产A 壳为BYD 白色壳体;

2、 19 PCS 壳体背面用红色油性笔写1的为16+2 换8274-0平台,胜华白TP+JDI LCD;

3、7 PCS 壳体背面用红色油性笔写2的为 32+3 换 8274-0平台,欧菲黑+JDI LCD;

4、25 PCS 壳体背面写3的为32+3 8274-2平台,欧菲黑+JDI LCD; 5、21 PCS 壳体背面写4为最新换灯软硬结合板;

6、其它状态以背面标贴为准;

中批:

此次试产A 壳都为BYD 壳体:冰封银、熔岩灰,极光绿。

主板都为16+2,CTP 及LCD 此次都是胜华与SHARP 匹配,胜华白+SHARP(改善黑影状态)与胜华黑+SHARP

具体状态如下:

1、壳体背部所贴白色标贴纸上写W 为外观不良品+2月27日SMT 16+2主板(有电流声问题)+德赛电池;

2、在W 上打红点标识的为漏贴一个导电泡棉,请注意不要用来测静电及射频;

3、壳体背部未贴任何白色标贴纸的为外观良品+16+2(更改电流声问题)+欣旺达电池,主要是发布会用机;

4、侧按侧FPC 都为中兴新宇;

5、在壳体顶端标有一致性差字体为三合一天线标识,昨天在产线已按照射频确认将导电布重新贴紧,并确认OK ,

给机器的时间分散:

T2(BYD 壳体)分了三次给,1月23日给56PCS ,1月24日给36PCS ,2月8日给35PCS ; 中批(BYD 壳体)分了两次给,3月14日给25PCS ,3月20日给19PCS ;

且每次给的状态都不止一种。总量多,但是每个状态的数量又不足,测试计划不好制定。

3. 目前每次试产的时候,T1,T2总共就试产三四百台,但是试产的状态过多,导致每个状态的机器数量不足,以至于每项测试的测试样机不足。

4. 每次试产都会有新的状态出现,以至于会出现第一次OK 的测试项,后面又NG 了。例如中批直接只装了20PCS 的黑色胜华TP+JDI LCD 的组合,然后分给我11PCS ,而这之前只有送测过白色胜华TP+JDI LCD。

单个状态的机械强度测试就需要26PCS ,而且次黑色胜华+JDI组合的机器的flash 还是32G+3的,还需要做其他功能性的试验,数目严重不足。

5. 整改的时候不积极,每次都说下次验证,但是第二次送测的状态还是一样,要反复催才会改。T2(长盈壳体) 的时候,测试高低温充电和高压充电的时候,就爆出没有提示语的问题,到中批验证的时候还没有修改,而且现在都没有给我复测。信号棒显示也是一样,之前-93dBm 以下的全部都显示两格,中批依旧没改,到现在也没有提供复测。

6.需要走风险的项目太多:跌落、滚筒壳体四角变形;跌落、滚筒、钢球冲击TP 破裂、温升测试NG ,这些都说无优化空间,需提风险放行;

ESD 、WIFI 信号弱、EMC 辐射杂散、暗室测试数据、弱信号下电流声、GPS 定位慢,还在整改,如果整改不过,要提风险放行。

二.功能性能测试:

测试机型:GBW5705A 、CBL8603A 、CBL8601A 、CBT5701A 、WBW5511A 、CBT5701A 、BFG2303A 测试问题集中在音效(音质、喇叭音量)、蓝牙和距离传感器。

CBT5701A 2月28日的距离传感器全部测试项目OK ,但后续量产出现白色壳体在太阳光下面通话黑屏的状态,后期拿相同软件版本相同颜色机型验证测试,也是OK 的。结构说小料有改动。调试后的机器,油污测试NG 。

三.CAMERA 测试:

测试机型: WBT5507A、WBT5507A 、BBG2500A 、GBT5606A 、 GBT5606A、CBT5701A 、CBT5701A 、CBL8603、NBW8902A 、GBL8907A

测试问题集中在色彩还原性和白平衡。

目前影像中心的调试都是先把客观参数调试到大致的范围里,然后就根据主观调试参数,最终确认效果都需要看主观感受,如果主观通过了,客观数据的NG 项就不会更改。因此送测时间点很重要,一般T1

的时候,还没有开始调试,到中批了又已经确认拍摄效果了,不能修改了。 送测时间点:最晚T2送测。

4、 TP、摄像头镜片测试:

测试机型:CBL8601A 、CBL8603A 、GBT5510A 、GBT5606A 、GBW8901A 、NBW8902A 、 WBW5511A

测试问题:所有测试项目均有NG ,目前仅有5511的胜华TP 能全部测试OK ,而其他机型的几乎钢丝绒后的水滴角和橡皮擦后的水滴角都NG 。

1、钢丝绒之后的水滴角:供应商反应摩擦的钢丝绒的表面积太小,使接触面的压强太大,导致对AF 膜破坏,从而测试NG ,材料认证部现在要求供应商提供他们的钢丝绒夹具的图片,让韦工改制新夹具;

2、动摩擦系数:要求TP 的尺寸是80mm*200mm,目前很少有TP 样品能达到,而目前尺寸最大的8901也只是刚刚好满行程,8901的TP 长度为150mm 。如果尺寸过小,测试未完成摩擦块就从TP 上掉下来,出现数据振荡,系统会自动判定测试失败,不输出结果。

3、摄像头镜片的板材提供的管控,出现过供应商拿其他工艺的板材来替代的情况,每次做板材测试前需要测试初始水滴角和透过率与镜片样品作对比,才能判定是否是相应的板材,这个需要对供应商诚信提出质疑。

2014年度1~3月份工作总结

1. 整机测试

测试了三批NBW8902A 的试产机器,分别为T2(长盈壳体), T2(BYD 壳体),中批(BYD 壳体)

T2(长盈壳体)

T2(BYD 壳体)

中批(BYD 壳体)

2014.1.6

2014.1.23

2014.3.14

54PCS(胜华TP+Sharp LCDS)

28PCS :胜华+JDI

41PCS :欧非光+JDI

41PCS :胜华+SHARP

25PCS :胜华+sharp

19PCS:胜华+JDI(32+3)(3.20送样)

中批测试后,NG 项目:辐射杂散骚扰、静电放电、温度冲击、高温高湿、跌落试验、冲击试验、滚筒跌落试验(0.5m)、滚筒跌落试验(1m)、微跌试验、耳机插孔插拔试验、触点按压寿命试验、温升测试、、充电功能试验(移动电源充电) 、低温充电试验(开机、关机充电)、手机连接接口电气性能测试、高温电池安全性测试、GSM 信号柱显示测试、音效测试、 LCD 测试、CAMERA 测试、天线暗室数据。

测试过程中有如下的问题:

状态多:

T2-1试产:

250PCS 白色A 壳+SHARP LCD +胜华TP (黑色+白色),研发共计借出机器233PCS 。状态如下:

一.BYD 的A 壳后面有用水笔写上BYD.

1.5PCS 黑色+5PCS白色后壳标贴纸打2为中易碳素石墨片机器。

2.4PCS 后壳标贴纸打1为华清石墨片机器。

二. 长盈壳体:后面没有标识。

1. 旧TP 没磨R 脚并且没贴石墨片后壳标贴纸打3。

2.21PCS 黑色+21PCS贴华清石墨片后壳标贴纸打4。

3..21PCS 黑色+21PCS贴中易石墨片后壳标贴纸打5。

T2-2试产:

1、此次试产A 壳为BYD 白色壳体;

2、 19 PCS 壳体背面用红色油性笔写1的为16+2 换8274-0平台,胜华白TP+JDI LCD;

3、7 PCS 壳体背面用红色油性笔写2的为 32+3 换 8274-0平台,欧菲黑+JDI LCD;

4、25 PCS 壳体背面写3的为32+3 8274-2平台,欧菲黑+JDI LCD; 5、21 PCS 壳体背面写4为最新换灯软硬结合板;

6、其它状态以背面标贴为准;

中批:

此次试产A 壳都为BYD 壳体:冰封银、熔岩灰,极光绿。

主板都为16+2,CTP 及LCD 此次都是胜华与SHARP 匹配,胜华白+SHARP(改善黑影状态)与胜华黑+SHARP

具体状态如下:

1、壳体背部所贴白色标贴纸上写W 为外观不良品+2月27日SMT 16+2主板(有电流声问题)+德赛电池;

2、在W 上打红点标识的为漏贴一个导电泡棉,请注意不要用来测静电及射频;

3、壳体背部未贴任何白色标贴纸的为外观良品+16+2(更改电流声问题)+欣旺达电池,主要是发布会用机;

4、侧按侧FPC 都为中兴新宇;

5、在壳体顶端标有一致性差字体为三合一天线标识,昨天在产线已按照射频确认将导电布重新贴紧,并确认OK ,

给机器的时间分散:

T2(BYD 壳体)分了三次给,1月23日给56PCS ,1月24日给36PCS ,2月8日给35PCS ; 中批(BYD 壳体)分了两次给,3月14日给25PCS ,3月20日给19PCS ;

且每次给的状态都不止一种。总量多,但是每个状态的数量又不足,测试计划不好制定。

3. 目前每次试产的时候,T1,T2总共就试产三四百台,但是试产的状态过多,导致每个状态的机器数量不足,以至于每项测试的测试样机不足。

4. 每次试产都会有新的状态出现,以至于会出现第一次OK 的测试项,后面又NG 了。例如中批直接只装了20PCS 的黑色胜华TP+JDI LCD 的组合,然后分给我11PCS ,而这之前只有送测过白色胜华TP+JDI LCD。

单个状态的机械强度测试就需要26PCS ,而且次黑色胜华+JDI组合的机器的flash 还是32G+3的,还需要做其他功能性的试验,数目严重不足。

5. 整改的时候不积极,每次都说下次验证,但是第二次送测的状态还是一样,要反复催才会改。T2(长盈壳体) 的时候,测试高低温充电和高压充电的时候,就爆出没有提示语的问题,到中批验证的时候还没有修改,而且现在都没有给我复测。信号棒显示也是一样,之前-93dBm 以下的全部都显示两格,中批依旧没改,到现在也没有提供复测。

6.需要走风险的项目太多:跌落、滚筒壳体四角变形;跌落、滚筒、钢球冲击TP 破裂、温升测试NG ,这些都说无优化空间,需提风险放行;

ESD 、WIFI 信号弱、EMC 辐射杂散、暗室测试数据、弱信号下电流声、GPS 定位慢,还在整改,如果整改不过,要提风险放行。

二.功能性能测试:

测试机型:GBW5705A 、CBL8603A 、CBL8601A 、CBT5701A 、WBW5511A 、CBT5701A 、BFG2303A 测试问题集中在音效(音质、喇叭音量)、蓝牙和距离传感器。

CBT5701A 2月28日的距离传感器全部测试项目OK ,但后续量产出现白色壳体在太阳光下面通话黑屏的状态,后期拿相同软件版本相同颜色机型验证测试,也是OK 的。结构说小料有改动。调试后的机器,油污测试NG 。

三.CAMERA 测试:

测试机型: WBT5507A、WBT5507A 、BBG2500A 、GBT5606A 、 GBT5606A、CBT5701A 、CBT5701A 、CBL8603、NBW8902A 、GBL8907A

测试问题集中在色彩还原性和白平衡。

目前影像中心的调试都是先把客观参数调试到大致的范围里,然后就根据主观调试参数,最终确认效果都需要看主观感受,如果主观通过了,客观数据的NG 项就不会更改。因此送测时间点很重要,一般T1

的时候,还没有开始调试,到中批了又已经确认拍摄效果了,不能修改了。 送测时间点:最晚T2送测。

4、 TP、摄像头镜片测试:

测试机型:CBL8601A 、CBL8603A 、GBT5510A 、GBT5606A 、GBW8901A 、NBW8902A 、 WBW5511A

测试问题:所有测试项目均有NG ,目前仅有5511的胜华TP 能全部测试OK ,而其他机型的几乎钢丝绒后的水滴角和橡皮擦后的水滴角都NG 。

1、钢丝绒之后的水滴角:供应商反应摩擦的钢丝绒的表面积太小,使接触面的压强太大,导致对AF 膜破坏,从而测试NG ,材料认证部现在要求供应商提供他们的钢丝绒夹具的图片,让韦工改制新夹具;

2、动摩擦系数:要求TP 的尺寸是80mm*200mm,目前很少有TP 样品能达到,而目前尺寸最大的8901也只是刚刚好满行程,8901的TP 长度为150mm 。如果尺寸过小,测试未完成摩擦块就从TP 上掉下来,出现数据振荡,系统会自动判定测试失败,不输出结果。

3、摄像头镜片的板材提供的管控,出现过供应商拿其他工艺的板材来替代的情况,每次做板材测试前需要测试初始水滴角和透过率与镜片样品作对比,才能判定是否是相应的板材,这个需要对供应商诚信提出质疑。


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