低氮燃烧技术的应用

低氮燃烧技术在南化公司#1锅炉上的应用

武汉燃控科技热能工程有限公司 彭良才

我国能源结构中 70~80%由煤的燃烧提供,每燃烧一吨煤,就要产生5~30kg 氮氧化物。目前我国现役煤粉锅炉排烟中的NOx的浓度范围在600~1200mg/m3,每100亿kWh的火力发电量约排放3.9~8.8万吨的NOx。NOx是大气的主要污染物之一[1]。为满足国家对NOx排放浓度的控制要求,中国石化南化公司对锅炉进行低氮燃烧技术改造,实现锅炉超低NOx排放的同时实现锅炉高效稳燃、防结焦、防高温腐蚀及低负荷不投油稳燃等。 1. 锅炉概况

锅炉为单锅筒、自然循环、集中下降管、“π”布置固态排渣炉。锅炉前部为炉膛,四周布满膜式水冷壁。炉膛出口布置屏式过热器,水平烟道装设了两级对流过热器。炉顶水平烟道两侧及转向室设置了顶棚和包墙过热器,尾部竖井交错布置两级省煤器和两级空气预热器。采用钢球中间储仓式制粉系统,乏气送粉。除渣设备采用刮板捞渣机。

锅炉采用四角布置不可摆动直流式煤粉燃烧器。炉内假想切圆直径为φ600mm。每角燃烧器由4层二次风喷口和2层一次风喷口组成。每角燃烧器布置型式为:2-1-2-2-1-2。

目前锅炉烟气中 NOx排放浓度700mg/Nm3左右。 2. 空气分级原理

将燃烧所需的空气量分成两级送入炉膛,使主燃烧区内过量空气系数在0.75~ 0.85,燃料先在富燃料条件下燃烧,使得燃烧速度和温度降低,延迟了燃烧过程,在还原性气氛中大量含氮基团与NOx反应,提高了NOx向N2的转化率,降低了NOx在这一区域的生成量。约20~30%未燃尽煤粉将进入富氧燃尽区进行充分燃烧,同时未燃尽碳中含有的N也将在富氧燃尽区反应生成氮氧化物,最终随着烟气排除炉膛。这一部分氮氧化物约占常规低氮燃烧技术氮氧化物排放值的40~60%,主燃烧区过量空气系数越大其所占比例越小。

为了进一步降低这部分氮氧化物的生成,我公司采用了双级燃尽风(示意图见4-3)技术。此技术将燃尽风分为高位燃尽燃尽风和低位混合燃尽风。分段后

的燃尽风在保证主燃烧区过量空气系数处于0.75~0.85的同时,通过对燃尽风的分层实现了降低未燃尽碳进入富氧区域的比例。

低位混合燃尽风将主燃烧区域的过量空气系数提高到0.95左右同时,对炉内烟气进行了进一步的混合,即有利于氮氧化物的还原又有利于煤粉的燃烧。在确保还原气氛的情况下,将进入高位燃尽区的未燃尽碳降至约5%,同时将主燃烧区由于混合不均匀而无法得到还原的氮氧化物还原,最终使排出炉膛的氮氧化物大大降低。

高位燃尽燃尽风送入炉膛后,形成富氧燃烧区。此时空气量虽多,但因火焰温度低,且煤中析出的大部分燃料在主燃区已反应完成,最终氮氧化物生成量不大,同时空气的供入使煤粉颗粒中剩余焦炭充分燃尽,保证煤粉的高燃烧效率,最终炉内垂直空气分级燃烧可使氮氧化物生成量降低。

图1 喷口布置图

3.改造方案

本次改造设计理念采用空气分级原理,结合浓淡分离技术及局部燃料分级原理[3]。根据锅炉目前运行状况,此次方案各层风管标高基本不变,燃烧器维持原来切圆不变,在标高16m和18m处增加两层燃尽风喷口(见图1)。

一次风管采用水平浓淡,一次风喷口采用耐磨、耐高温材质制造,满足锅炉运行的需要。所有一次风耐热喷口更换为新型结构。一次风煤粉喷口在淡侧布置有侧偏风,保护喷口,改善喷口区域氧化性气氛,防止结焦。

为了避免采用分级燃烧后主燃烧区风量减少带来的动力场变化,二次风喷口根据低氮燃烧的配风要求进行更换。下二次风喷口面积减小,保证此层气流刚性,增强托粉效果;C层二次风采用部分偏置二次风,分离部分二次风偏向水冷壁,改善水冷壁附近氧化性气氛,降低结焦风险。

燃尽风布置在标高16米和18米左右;燃尽风为两层布置,风量占总风量的24%左右(见表1);喷口内叶片可以实现上下20度摆动,左右15度摆动,假想

切圆直径为600mm。 4. 运行数据及分析

4.1改造前锅炉情况 表1改造前后配风对比表

南化公司#1锅炉改造前,委托设计方针对锅炉经常出现的负荷做摸底试验。通过燃烧中观察,

燃烧器喷口处有结焦现象,水冷壁

壁面比较干净。有些二次风门有卡塞、变形现象,故显示的二次风门开度,不准确。根据试验结果,锅

炉烟气中 NOx排放浓度在750mg/Nm3左右,锅炉效率在90%

以下。(详细情况见表2)

表2 摸底试验数据表

4.2改造后锅炉情况

南化公司委托设计方完成了#1锅炉低氮燃烧器改造后的热态调试工作,并对以后运行工作进行指导。通过热态测试的结果看:(详细数据见表3)

(1)由于对锅炉尾部受热面进行了改造,排烟温度低于原设计值8℃左右,比未改造前实际运行温度低约20℃,故排烟热损失减少了约1.3%,锅炉效率比

改造前增加了约1%;

(2)为保证燃尽率,将煤粉细度R90由原来的22%降低到18%左右,低氮燃烧器改造后飞灰和炉渣可燃物没有明显增加。

(3)工况T1、T2、T3和T4分别采用了倒塔配风、均等配风、正塔配风及束腰配风,进行对比发现,正塔配风对于降低NOx排放效果优于其他形式。

(4)通过工况T4发现,上层燃尽风100%开度,下层燃尽风50%开度,降低NOx效果最佳,折算到6%O2下的NOx排放浓度显著下降,排放浓度值为325mg/Nm3;飞灰可燃物含量为3.26%,炉渣可燃物含量为9.7%。

(5)测试中,减温水量与摸底试验相比较,没有明显升高,维持在20t/h左右。

(6)通过观察,燃烧器喷口区域的结焦情况有所缓解。

表3 热态调试数据表

5. 优化运行

根据热态调试结果,结合锅炉运行的实际情况,进一步对运行操作优化: (1)控制煤粉细度R90在18%左右;

(2)炉膛出口氧量(高省出口),高负荷时控制在2.0%—3.0%,低负荷时控制在3.0%左右;

(3)风门开度采用均等配风方式,上三层开度在50~60%;为提高炉渣的燃

尽率,AA层开度在70~80%;

(4)由燃尽风的水平摆动调整炉膛出口烟温偏差,二次小风门不参与调整。 6. 结论

南化公司#1锅炉低氮燃烧改造后燃烧系统NOx排放质量浓度从700 mg/Nm³降低到350 mg/Nm³左右,脱氮效率达到了50%。

低氮燃烧器改造后,对锅炉运行有不同程度的影响,还需要运行人员在以后的工作中不断摸索,优化运行,充分发挥低氮燃烧技术综合运用的良好效果。

低氮燃烧技术在南化公司#1锅炉上的应用

武汉燃控科技热能工程有限公司 彭良才

我国能源结构中 70~80%由煤的燃烧提供,每燃烧一吨煤,就要产生5~30kg 氮氧化物。目前我国现役煤粉锅炉排烟中的NOx的浓度范围在600~1200mg/m3,每100亿kWh的火力发电量约排放3.9~8.8万吨的NOx。NOx是大气的主要污染物之一[1]。为满足国家对NOx排放浓度的控制要求,中国石化南化公司对锅炉进行低氮燃烧技术改造,实现锅炉超低NOx排放的同时实现锅炉高效稳燃、防结焦、防高温腐蚀及低负荷不投油稳燃等。 1. 锅炉概况

锅炉为单锅筒、自然循环、集中下降管、“π”布置固态排渣炉。锅炉前部为炉膛,四周布满膜式水冷壁。炉膛出口布置屏式过热器,水平烟道装设了两级对流过热器。炉顶水平烟道两侧及转向室设置了顶棚和包墙过热器,尾部竖井交错布置两级省煤器和两级空气预热器。采用钢球中间储仓式制粉系统,乏气送粉。除渣设备采用刮板捞渣机。

锅炉采用四角布置不可摆动直流式煤粉燃烧器。炉内假想切圆直径为φ600mm。每角燃烧器由4层二次风喷口和2层一次风喷口组成。每角燃烧器布置型式为:2-1-2-2-1-2。

目前锅炉烟气中 NOx排放浓度700mg/Nm3左右。 2. 空气分级原理

将燃烧所需的空气量分成两级送入炉膛,使主燃烧区内过量空气系数在0.75~ 0.85,燃料先在富燃料条件下燃烧,使得燃烧速度和温度降低,延迟了燃烧过程,在还原性气氛中大量含氮基团与NOx反应,提高了NOx向N2的转化率,降低了NOx在这一区域的生成量。约20~30%未燃尽煤粉将进入富氧燃尽区进行充分燃烧,同时未燃尽碳中含有的N也将在富氧燃尽区反应生成氮氧化物,最终随着烟气排除炉膛。这一部分氮氧化物约占常规低氮燃烧技术氮氧化物排放值的40~60%,主燃烧区过量空气系数越大其所占比例越小。

为了进一步降低这部分氮氧化物的生成,我公司采用了双级燃尽风(示意图见4-3)技术。此技术将燃尽风分为高位燃尽燃尽风和低位混合燃尽风。分段后

的燃尽风在保证主燃烧区过量空气系数处于0.75~0.85的同时,通过对燃尽风的分层实现了降低未燃尽碳进入富氧区域的比例。

低位混合燃尽风将主燃烧区域的过量空气系数提高到0.95左右同时,对炉内烟气进行了进一步的混合,即有利于氮氧化物的还原又有利于煤粉的燃烧。在确保还原气氛的情况下,将进入高位燃尽区的未燃尽碳降至约5%,同时将主燃烧区由于混合不均匀而无法得到还原的氮氧化物还原,最终使排出炉膛的氮氧化物大大降低。

高位燃尽燃尽风送入炉膛后,形成富氧燃烧区。此时空气量虽多,但因火焰温度低,且煤中析出的大部分燃料在主燃区已反应完成,最终氮氧化物生成量不大,同时空气的供入使煤粉颗粒中剩余焦炭充分燃尽,保证煤粉的高燃烧效率,最终炉内垂直空气分级燃烧可使氮氧化物生成量降低。

图1 喷口布置图

3.改造方案

本次改造设计理念采用空气分级原理,结合浓淡分离技术及局部燃料分级原理[3]。根据锅炉目前运行状况,此次方案各层风管标高基本不变,燃烧器维持原来切圆不变,在标高16m和18m处增加两层燃尽风喷口(见图1)。

一次风管采用水平浓淡,一次风喷口采用耐磨、耐高温材质制造,满足锅炉运行的需要。所有一次风耐热喷口更换为新型结构。一次风煤粉喷口在淡侧布置有侧偏风,保护喷口,改善喷口区域氧化性气氛,防止结焦。

为了避免采用分级燃烧后主燃烧区风量减少带来的动力场变化,二次风喷口根据低氮燃烧的配风要求进行更换。下二次风喷口面积减小,保证此层气流刚性,增强托粉效果;C层二次风采用部分偏置二次风,分离部分二次风偏向水冷壁,改善水冷壁附近氧化性气氛,降低结焦风险。

燃尽风布置在标高16米和18米左右;燃尽风为两层布置,风量占总风量的24%左右(见表1);喷口内叶片可以实现上下20度摆动,左右15度摆动,假想

切圆直径为600mm。 4. 运行数据及分析

4.1改造前锅炉情况 表1改造前后配风对比表

南化公司#1锅炉改造前,委托设计方针对锅炉经常出现的负荷做摸底试验。通过燃烧中观察,

燃烧器喷口处有结焦现象,水冷壁

壁面比较干净。有些二次风门有卡塞、变形现象,故显示的二次风门开度,不准确。根据试验结果,锅

炉烟气中 NOx排放浓度在750mg/Nm3左右,锅炉效率在90%

以下。(详细情况见表2)

表2 摸底试验数据表

4.2改造后锅炉情况

南化公司委托设计方完成了#1锅炉低氮燃烧器改造后的热态调试工作,并对以后运行工作进行指导。通过热态测试的结果看:(详细数据见表3)

(1)由于对锅炉尾部受热面进行了改造,排烟温度低于原设计值8℃左右,比未改造前实际运行温度低约20℃,故排烟热损失减少了约1.3%,锅炉效率比

改造前增加了约1%;

(2)为保证燃尽率,将煤粉细度R90由原来的22%降低到18%左右,低氮燃烧器改造后飞灰和炉渣可燃物没有明显增加。

(3)工况T1、T2、T3和T4分别采用了倒塔配风、均等配风、正塔配风及束腰配风,进行对比发现,正塔配风对于降低NOx排放效果优于其他形式。

(4)通过工况T4发现,上层燃尽风100%开度,下层燃尽风50%开度,降低NOx效果最佳,折算到6%O2下的NOx排放浓度显著下降,排放浓度值为325mg/Nm3;飞灰可燃物含量为3.26%,炉渣可燃物含量为9.7%。

(5)测试中,减温水量与摸底试验相比较,没有明显升高,维持在20t/h左右。

(6)通过观察,燃烧器喷口区域的结焦情况有所缓解。

表3 热态调试数据表

5. 优化运行

根据热态调试结果,结合锅炉运行的实际情况,进一步对运行操作优化: (1)控制煤粉细度R90在18%左右;

(2)炉膛出口氧量(高省出口),高负荷时控制在2.0%—3.0%,低负荷时控制在3.0%左右;

(3)风门开度采用均等配风方式,上三层开度在50~60%;为提高炉渣的燃

尽率,AA层开度在70~80%;

(4)由燃尽风的水平摆动调整炉膛出口烟温偏差,二次小风门不参与调整。 6. 结论

南化公司#1锅炉低氮燃烧改造后燃烧系统NOx排放质量浓度从700 mg/Nm³降低到350 mg/Nm³左右,脱氮效率达到了50%。

低氮燃烧器改造后,对锅炉运行有不同程度的影响,还需要运行人员在以后的工作中不断摸索,优化运行,充分发挥低氮燃烧技术综合运用的良好效果。


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