单片机在卷绕机排线系统上的应用

http://blog.sina.com.cn/lixinlin32134

—16—电子与自动化2000年第4期

单片机在卷绕机排线系统上的应用

王 平

(昆明电缆股份有限公司塑缆分厂, 昆明, 650100)

摘 要 介绍了以单片机为核心的自动排线系统的控制原理、接口电路和程序框图。用该系统代替原设备, 取得了良好的经济效益。

关键词 单片机 丝杆 排线

  在电线电缆行业, 机构, 。, 产, 生产。, 排线性能好, 既保证了质量, 又大大降低了生产工人的劳动强度。本文介绍一种以单片机为核心的自动排线系统, 应用后产生了很好的效果。

11系统结构

该排线控制系统的组成如图1, 其中:N 1为收线盘速度传感器, 采用磁电式转

图1 系统结构

21控制原理

如果单位时间内电缆托架走过的距离等于线、缆沿收线盘轴向移动的距离, 则电线、电缆在收线盘上均匀排列, 即

(1) n ・s =N ・D 其中, n :丝杆转速; s :丝杆螺距; N :收线盘转

速;

D :线直径(节距) 。

丝杆由直流电动机带动。直流电动机采用可控硅调压调速装置控制, 则

n =k ・U K

其中, U K :可控硅调压调速装置输入控制电压; k :比例系数。因此

k ・U K ・s =N ・D

由于螺距为恒值, 并令k ・s =k 1, 进一步简化为

(k ・s ) =(N ・D ) U K =(N ・D ) k 1为了便于运算和实际中调试, 单片机内

部按照下式计算:

速传感器。它随着收线盘旋转而发出脉冲。N 2为丝杆速度传感器, 采用磁电式转速传感器, 它随着丝杆的旋转而发出脉冲。N 3为零位信号发生器, 采用接近开关构成。每当丝杆上的电缆托架经过零点时, 它发出脉冲信号, 对丝杆位置进行较正。电缆托架和丝杆以螺母的形式连接, 丝杆旋转时, 电缆托架带着线移动, 从而实现排线功能。N 4为丝杆左向位置修正值

, 通过N 4控制丝杆左边换向点位置, 采用BCD 码拨盘为输入设备。N 5为丝杆右向位置修正值, 通过N 5控制丝杆右边换向点位置, 采用BCD 码拨盘为输入设备。N 6为节距输入值, 根据电线电缆的直径, 输入相应的值, 以控制丝杆旋转的快慢, 采用BCD 码拨盘为输入设备。N 7为可控硅调压调速装置, 接受单片机的输出信号, 控制丝杆电机的快慢和换向。

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2000年第4期

电子与自动化—17—

  U KP =(N ・D ) k 2(2)

式中U kp 为CPU 输出的控制信号(数字量) ; k 2为比例系数, 如果采用八位数模转换器, 则

k 2的选择应使U KP 小于或等于255。

向右走。持续按下该键, 丝杆向右高速行走。

Q 3:显示内容切换键(故障辅助诊断键) 。通过此键改变8032内部RAM 区2F 单元内的内容(从0A 到0F ) , 显示程序据此选择显示内容为丝杆位置、丝杆左向位置修正值、丝杆右向位置修正值、节距输入值、收线盘转速、丝杆转速中之一。当系统出现故障时, 通过切换、观察以上内容, 即可判定出故障部位。

, , 4:, 、右位置修正值及调试系统时有用。自动换向功能切除时, 方向指示灯将闪烁起来, 以提示操作者。

8255的A 、B 、C 三个端口共同完成丝杆左向、右向位置修正值的输入, 各由三片拨码盘组成。电路可参照图2中8155接口电路中的有关部分。

模拟匹配电路:此电路由运算放大器、

反转, 丝杆J 1、J 2触头组成, 共同完成丝杆正、

手动高速旋转功

能, 式(3) 中的k p 也由此电路调节。具体电路从略。

另外, 采用DC M 0064掉电保护芯片对系统有关参数进行保护。本系统中其RAM 地址为4000开头的8k 字节。

本系统数模转换器输入数字量为255时, 对应“5V ”的模拟量输出, 即转换系数为010196。因此应使

(3) U K =k p ・(010196・U KP ) 式中k P 为比例系数, 由硬件电路调节。调试

时, 按实际设定节距, 调节模拟匹配电路中的电位器, 得到一合适的控制电压U K 。

31:C 和4片8421L ED 静态显示电路。P 1口的低四位输出数据, 高四位控制M C 14495的片选端。具体电路省略。

接口电路:如图2所示。8155的A 口为输出口, 控制两个中间继电器, J 1控制丝杆的正、反向, J 2控制丝杆是否高速旋转。

图2 接口电路

41程序编制

单片机T 2为定时器, 定时时间为1秒。

定时到, 读取T 0计数器的脉冲计数值, 即代表了收线盘转速。

在T 2定时器的中断子程序里对式(2) 进行计算, 结果由D A 0832输出。I N T 0的中断子程序实现零位较正。

8155的B 口为输入口, 接受节距控制参

数, 由两片8421码拨盘组成。8155的C 口为输入口, 接输入键信号。

Q 1:左向键, 按下该键, 丝杆手动切换为

向左走。持续按下该键, 丝杆向左高速行走。

Q 2:右向键, 按下该键, 丝杆手动切换为

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—18—电子与自动化2000年第4期

  计数器T 1对丝杆脉冲进行累积计数。由于计数器只能作加计数, TH 1、TL 1内的值应当根据丝杆行走方向作相应的处理。用T 1的值来作为丝杆的位置值, 根据左向、右向的修正值, 即可控制排线丝杆的行程和换向。当修正值为零时, 丝杆的行程最大。

程序采用模块化设计, 图3中给出了主程序框图。

51, 成功地代替了原来的可, 而成本仅为进口可编程器件的4%, 节约了大量资金, 产生了良好的经济效益。

图3 主程序框图

(修改稿收到日期:2000204209)

应用8098单片机实现对步进电机的控制

徐晓波

(航空工业总公司第三零四研究所, 北京, 100095)

摘 要 应用8098单片机控制步进电机、完成铜板测厚仪厚度的设定, 其设定精度可达1Λm 。关键词 8098单片机 步进电机 铜板测厚仪

  随着步进电机在工业控制中的广泛应

用, 各种步进电机控制系统也相继问世, 它们均有各自的优点及局限性。我们研制了一台铜板测厚仪, 其中厚度设定部分就是一个步进系统, 它的控制器是由8098单片机来充当的。该系统具有结构简单、成本低、可靠性高等特点, 在实际应用中取得了良好的效果。

能与8098

单片机数据总线直接连接, 不占用CPU 时间, 自动完成扫描显示, 编程方便。

11系统的硬件构成

系统的硬件框图如图1所示。

系统中电机的位置是由数码管L ED 显示的, 其分辨率为1Λm 。同时为了设定铜板的厚度还配有键盘。对L ED 显示和键盘部分的管理选用了键盘 显示接口芯片8279, 它

图1 系统硬件框图

为防止突然断电等意外事件发生而使电机的位置不可确定, 系统中采取了掉电保护措施。8098单片机片内RAM 空间顶部的16

字节RAM (0F 0H ~0FFH ) 是由V PD 引脚供电。8098进入掉电状态时, R ESET 引脚电平降低2个状态周期后,

芯片进入复位状态, 此

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—16—电子与自动化2000年第4期

单片机在卷绕机排线系统上的应用

王 平

(昆明电缆股份有限公司塑缆分厂, 昆明, 650100)

摘 要 介绍了以单片机为核心的自动排线系统的控制原理、接口电路和程序框图。用该系统代替原设备, 取得了良好的经济效益。

关键词 单片机 丝杆 排线

  在电线电缆行业, 机构, 。, 产, 生产。, 排线性能好, 既保证了质量, 又大大降低了生产工人的劳动强度。本文介绍一种以单片机为核心的自动排线系统, 应用后产生了很好的效果。

11系统结构

该排线控制系统的组成如图1, 其中:N 1为收线盘速度传感器, 采用磁电式转

图1 系统结构

21控制原理

如果单位时间内电缆托架走过的距离等于线、缆沿收线盘轴向移动的距离, 则电线、电缆在收线盘上均匀排列, 即

(1) n ・s =N ・D 其中, n :丝杆转速; s :丝杆螺距; N :收线盘转

速;

D :线直径(节距) 。

丝杆由直流电动机带动。直流电动机采用可控硅调压调速装置控制, 则

n =k ・U K

其中, U K :可控硅调压调速装置输入控制电压; k :比例系数。因此

k ・U K ・s =N ・D

由于螺距为恒值, 并令k ・s =k 1, 进一步简化为

(k ・s ) =(N ・D ) U K =(N ・D ) k 1为了便于运算和实际中调试, 单片机内

部按照下式计算:

速传感器。它随着收线盘旋转而发出脉冲。N 2为丝杆速度传感器, 采用磁电式转速传感器, 它随着丝杆的旋转而发出脉冲。N 3为零位信号发生器, 采用接近开关构成。每当丝杆上的电缆托架经过零点时, 它发出脉冲信号, 对丝杆位置进行较正。电缆托架和丝杆以螺母的形式连接, 丝杆旋转时, 电缆托架带着线移动, 从而实现排线功能。N 4为丝杆左向位置修正值

, 通过N 4控制丝杆左边换向点位置, 采用BCD 码拨盘为输入设备。N 5为丝杆右向位置修正值, 通过N 5控制丝杆右边换向点位置, 采用BCD 码拨盘为输入设备。N 6为节距输入值, 根据电线电缆的直径, 输入相应的值, 以控制丝杆旋转的快慢, 采用BCD 码拨盘为输入设备。N 7为可控硅调压调速装置, 接受单片机的输出信号, 控制丝杆电机的快慢和换向。

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电子与自动化—17—

  U KP =(N ・D ) k 2(2)

式中U kp 为CPU 输出的控制信号(数字量) ; k 2为比例系数, 如果采用八位数模转换器, 则

k 2的选择应使U KP 小于或等于255。

向右走。持续按下该键, 丝杆向右高速行走。

Q 3:显示内容切换键(故障辅助诊断键) 。通过此键改变8032内部RAM 区2F 单元内的内容(从0A 到0F ) , 显示程序据此选择显示内容为丝杆位置、丝杆左向位置修正值、丝杆右向位置修正值、节距输入值、收线盘转速、丝杆转速中之一。当系统出现故障时, 通过切换、观察以上内容, 即可判定出故障部位。

, , 4:, 、右位置修正值及调试系统时有用。自动换向功能切除时, 方向指示灯将闪烁起来, 以提示操作者。

8255的A 、B 、C 三个端口共同完成丝杆左向、右向位置修正值的输入, 各由三片拨码盘组成。电路可参照图2中8155接口电路中的有关部分。

模拟匹配电路:此电路由运算放大器、

反转, 丝杆J 1、J 2触头组成, 共同完成丝杆正、

手动高速旋转功

能, 式(3) 中的k p 也由此电路调节。具体电路从略。

另外, 采用DC M 0064掉电保护芯片对系统有关参数进行保护。本系统中其RAM 地址为4000开头的8k 字节。

本系统数模转换器输入数字量为255时, 对应“5V ”的模拟量输出, 即转换系数为010196。因此应使

(3) U K =k p ・(010196・U KP ) 式中k P 为比例系数, 由硬件电路调节。调试

时, 按实际设定节距, 调节模拟匹配电路中的电位器, 得到一合适的控制电压U K 。

31:C 和4片8421L ED 静态显示电路。P 1口的低四位输出数据, 高四位控制M C 14495的片选端。具体电路省略。

接口电路:如图2所示。8155的A 口为输出口, 控制两个中间继电器, J 1控制丝杆的正、反向, J 2控制丝杆是否高速旋转。

图2 接口电路

41程序编制

单片机T 2为定时器, 定时时间为1秒。

定时到, 读取T 0计数器的脉冲计数值, 即代表了收线盘转速。

在T 2定时器的中断子程序里对式(2) 进行计算, 结果由D A 0832输出。I N T 0的中断子程序实现零位较正。

8155的B 口为输入口, 接受节距控制参

数, 由两片8421码拨盘组成。8155的C 口为输入口, 接输入键信号。

Q 1:左向键, 按下该键, 丝杆手动切换为

向左走。持续按下该键, 丝杆向左高速行走。

Q 2:右向键, 按下该键, 丝杆手动切换为

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—18—电子与自动化2000年第4期

  计数器T 1对丝杆脉冲进行累积计数。由于计数器只能作加计数, TH 1、TL 1内的值应当根据丝杆行走方向作相应的处理。用T 1的值来作为丝杆的位置值, 根据左向、右向的修正值, 即可控制排线丝杆的行程和换向。当修正值为零时, 丝杆的行程最大。

程序采用模块化设计, 图3中给出了主程序框图。

51, 成功地代替了原来的可, 而成本仅为进口可编程器件的4%, 节约了大量资金, 产生了良好的经济效益。

图3 主程序框图

(修改稿收到日期:2000204209)

应用8098单片机实现对步进电机的控制

徐晓波

(航空工业总公司第三零四研究所, 北京, 100095)

摘 要 应用8098单片机控制步进电机、完成铜板测厚仪厚度的设定, 其设定精度可达1Λm 。关键词 8098单片机 步进电机 铜板测厚仪

  随着步进电机在工业控制中的广泛应

用, 各种步进电机控制系统也相继问世, 它们均有各自的优点及局限性。我们研制了一台铜板测厚仪, 其中厚度设定部分就是一个步进系统, 它的控制器是由8098单片机来充当的。该系统具有结构简单、成本低、可靠性高等特点, 在实际应用中取得了良好的效果。

能与8098

单片机数据总线直接连接, 不占用CPU 时间, 自动完成扫描显示, 编程方便。

11系统的硬件构成

系统的硬件框图如图1所示。

系统中电机的位置是由数码管L ED 显示的, 其分辨率为1Λm 。同时为了设定铜板的厚度还配有键盘。对L ED 显示和键盘部分的管理选用了键盘 显示接口芯片8279, 它

图1 系统硬件框图

为防止突然断电等意外事件发生而使电机的位置不可确定, 系统中采取了掉电保护措施。8098单片机片内RAM 空间顶部的16

字节RAM (0F 0H ~0FFH ) 是由V PD 引脚供电。8098进入掉电状态时, R ESET 引脚电平降低2个状态周期后,

芯片进入复位状态, 此


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