NCG_98H新型苯加氢催化剂的工业应用_孙书田

NCG 98H 新型苯加氢催化剂的工业应用

孙书田

(山东方明化工有限公司, 山东东明 274500)

摘要:介绍了N CG 98H 新型苯加氢催化剂在环己烷装置中的应用情况。应用结果表明, 新型苯加氢催化剂具有催化活性及选择性高、热稳定性好、副产蒸汽压力高、工业装填方便等特点, 经济效益显著, 值得在同类装置上推广应用。

关键词:苯加氢; 环己烷; 催化剂; 工业应用

中图分类号:O646. 36 文献标识码:A 文章编号:1006 7906(2010) 02 0047 03

Industrial application of NCG 98H new type benzene hydrogenation catalyst

S UN S hutian

(Shandong F ang ming Chemical Industr y Co. , L td. , D ongming 274500, China)

Abstract:T he applicatio n status of N CG 98H new type benzene hydro genatio n catalyst in cy clo hex ane unit is intro duced. T he results sho w that N CG 98H catalyst has advantages o f hig h cataly tic activit y and selectiv ity, ex cellent thermal stability, high by product steam pressure and convenient indust rial loading. N CG 98H catalyst is w or thy o f popular ization and application for similar units in o rder to obtain bett er economic benefits.

Key words:Benzene hy dr og enation; Cyclohexane; Catalyst; I ndustr ial application

环己烷是一种重要的有机化工原料, 是生产环

己醇、环己酮、己内酰胺的主要原料之一, 也是纤维素醚、树脂、蜡、沥青和橡胶的优良溶剂。苯加氢法是环己烷的主要生产方法, 可分为液相法和气相法, 气相法采用双反应器设计, 是国内外生产环己烷的主要方法。

苯加氢常用的催化剂为镍系和铂系2类。铂系催化剂活性高、耐热性能好, 但催化剂价格昂贵, 装置系统操作温度、压力较高, 对设备要求高, 国内仅有南京两家公司的苯加氢装置采用铂系催化剂。镍系催化剂以其活性高、价格低及操作温度、压力低等优点, 广泛应用于国内大多数苯加氢生产环己烷装置。苯加氢反应是强放热反应, 反应热216kJ/mol 。目前气相苯加氢反应广泛应用的催化剂为NCG 及NCG 99H , 该催化剂苯加氢转化率较高, 但由于苯加氢反应是强放热反应, 反应激烈, 反应热点温度带狭窄, 使得大量反应热难以迅速移去, 生产中易出现超温现象, 从而产生大量副反应, 影响投苯量、苯转化率、环己烷选择性(收率) , 同时催化床层局部高温, 引起镍晶粒快速增长, 从而缩短催化剂的反应器装填催化剂时, 采用铝粒或失活催化剂按不同稀释比稀释新鲜催化剂, 或采用4~5段多段装填的办法减缓反应速度, 拉长反应热带, 基本解决了生产中出现的因反应热带狭窄产生高温、影响投苯量、催化床层积炭及环己烷选择性低等问题, 但由于催化剂浓度稀释较大, 相应地缩短了前加氢反应器催化剂的使用寿命[1-2]。

在实际生产操作中, 催化剂多段稀释装填的方法存在以下缺点:(1) 催化剂装填难度大, 更换装填催化剂时间长; (2) 稀释催化剂混合过程中, 易损坏新鲜催化剂; (3) 反应列管催化剂浓度的均匀性难以保证; (4) 催化剂颗粒内部因反应热而产生的高温仍然难以有效降低, 仍然会促进镍晶粒快速增长, 缩短催化剂的有效使用寿命。

近年来, 针对苯加氢反应的特点, 南京创明催化剂技术有限公司研制开发了NCG 98H 型热稳定苯加氢催化剂, 该催化剂有效延长了反应热带, 增加了

收稿日期:2009 11 12

作者简介:孙书田(1968-) , 男, 山东东明人, 1991年毕业于

, ,

热带换热面积, 降低了催化床层热点温度, 并且催化剂具有热稳定性与抗积炭性好、苯加氢转化率高、环己烷选择性好以及装填方便等特点。该催化剂可分2段装填于前苯加氢反应器, 催化床层热点温度低、稳定, 能较好地适应生产负荷变化, 直接分离得到环己烷, 产品质量优, 按生产1t 环己烷计, 精苯消耗比行业平均水平低0. 01t, 大大降低了生产原料成本。我公司新建的环己烷生产装置, 前加氢反应器首次装填NCG 98H 新型苯加氢催化剂, 后加氢反应器装填N CG 99H 型高活性苯加氢催化剂, 2008年5月投产运行以来, 装置运行稳定, 环己烷产品质量优; 苯加氢转化率达99. 99%以上, 环己烷选择性达99. 9%以上, 基本无副反应产生, 产品中C 6H 6质量分数小于10 10-6(检测不出) , 环己烷的凝固点6. 2~6. 3 , 色度5~10。

1 NCG 98H 型催化剂性能

NCG 98H 型苯加氢催化剂添加了少量耐热助剂, 具有催化活性与选择性好、热稳定性高、操作弹性大、加氢适用性广等特点, 用于前加氢反应器, 可有效延长反应热带, 降低热点温度, 减少苯加氢副反应, 提高产品环己烷质量, 延长催化剂使用寿命。

副产蒸汽压力可达0. 5~0. 8MPa, 具有较好的经济价值。

NCG 98H 型苯加氢催化剂主要物化性能及工业使用条件见表1、表2。

表1 物化性能

项 目

外观

外形尺寸/mm 堆密度/(kg m -3) 抗压碎强度/(N cm -1) 比表面积/(m 2 g -1)

性 能黑色圆柱形片剂 5 (4~5) 1000~1200

180~200

化率高、环己烷选择性好、精苯消耗低、副产蒸汽压力高、利用价值大, 可为用户带来较好的经济效益。

2 苯加氢装置

苯加氢装置所用的苯主要来自石油苯, 所用氢气来自氯碱厂的电解氢。苯与氢气在蒸发器内混合加热后, 进入装有NCG 98H 型苯加氢催化剂的前加氢反应器, 然后进入装有NCG 99H 型苯加氢催化剂的后加氢反应器, 反应后的气体与进入蒸发器前的氢气进行换热, 再经二级冷凝后, 产品环己烷流入环己烷计量罐, 分析合格后打入环己烷成品罐, 含氢尾气经循环压缩机与新鲜氢气混合后进入苯蒸发器, 含氢尾气循环反应。工艺流程见图1。

图1 工艺流程示意

3 催化剂装填

根据设计及催化剂使用要求, 进行了催化剂的装填。由于催化剂强度好、颗粒完整、粉末少, 装填前未进行过筛处理。催化剂装填选择晴好天气, 先将NCG 99H 型苯加氢催化剂装填于后加氢反应器, 然后再将NCG 98H 催化剂装填于前加氢反应器, 按装填方案要求, N CG 98H 催化剂与铝粒按比例稀释后分2段装填。装填结束, 盖上封盖, 等待开车投产。

4 催化剂升温还原

装置系统按制定的升温还原方案进行升温还原。最高还原温度180 , 总还原时间48h 。5 投料运行

表2 工业使用条件

项 目

温度/ 压力/M Pa 空速/h -1

指 标130~2500. 1~10. 0液态原料, 0. 2~1. 0

3. 2~10 99. 9

催化剂还原结束后, 投料运行。催化床层温度约150 , 系统压力0. 5M Pa, 轻负荷运行2日后, 逐步提高苯投加量, 副产蒸汽0. 55M Pa, 停止外部供应的蒸汽。得到的环己烷产品质量好, 达到一等品甚至优等品的行业指标。苯转化率大于99 99%, 环己烷选择性大于99. 9%, 环己烷产品纯度达99. 94%, C 6H 6质量分数小于10 10-6, 水质量分数0. 03%~0. 04%, 烷前组分质量分数小于0 03%, 冰点6. 2~6. 3 , 密度0. 776g /mL, 色度5n H 2 n C 6H 6苯转化率, %

,

表3 前加氢反应器部分操作数据

时间5月2日

5月3日5月4日5月5日5月6日5月7日5月8日5月9日5月10日5月11日5月12日5月13日5月14日7月22日

苯流量/(kg h -1) [***********][***********][***********]0

氢气流量/(m 3 h -1) [***********][***********][***********]00

系统压力/M Pa 0. 450. 450. 510. 540. 540. 540. 540. 540. 540. 540. 540. 550. 540. 54

前加氢反应器热点温度/

[***********][***********]215227

汽包压力/M P a 0. 550. 550. 550. 550. 550. 550. 550. 550. 550. 550. 550. 550. 550. 55

产品分析

环己烷纯度99. 94%

苯, 检不出水质量分数0. 03%~0. 04%烷前组分质量分数0. 03%

冰点6. 2~6. 3 密度0. 776g /mL 色号5~10

至2009年8月, 该催化剂使用1年多, 前加氢反应器主要热点温度位于催化床层1. 6~2. 8m 位置, 苯加氢转化率及环己烷选择性保持在99. 9%以上, 环己烷产品质量优。6 工业应用分析

国内大多数苯加氢装置经过一段时间运行后, 循环氢中的甲烷含量会很快累积升高, 说明催化床层的局部高温, 导致了苯加氢裂化、异构化等副反应, 降低了环己烷收率及产品质量, 同时增加了精苯消耗, 缩短了催化剂使用寿命。

从表3前加氢反应器热点温度数据可见, 应用NCG 98H 催化剂, 投苯量由1t/h 增加至1. 9t/h, 甚至近2. 8t/h, 催化床层热点温度未出现大幅上升的现象, 只是较为平缓上升约10~15 , 环己烷产品质量稳定, 副产0. 5~0. 6M Pa 蒸汽用于苯蒸发器及软水加热等, 实现自热运行, 无需外供蒸汽。此外, 运行过程反应系统压力稳定, 催化床层阻力无明显上升迹象, 可以预见, NCG 98H 催化剂有较长的使用寿命。

环己烷生产装置自2008年5月投产以来, 生产1t 环己烷, 消耗精苯0. 94~0. 95t, 比国内同类装置精苯消耗平均值低0. 01t 以上。若以生产1t 环己烷消耗精苯下降0. 01t 计, 对于25kt/a 环己烷生产装置, 每年可节约精苯原料约250t, 节约原料费用约80万元。此外, 可副产0. 5~0. 6M Pa 蒸汽, 具有较好的利用价值。7 结 语

a) 氢反应器催化床层的反应热带, 增加热带有效换热面积, 催化床层热点温度基本维持在193~227 之间, 床层热点温度随投苯量变化较为温和, 反应系统压力稳定, 生产操作易控制; 该催化剂已使用1年多, 前加氢反应器主要热点温度保持在催化床层1 6~2 8m 位置, 预计催化剂有较长的使用寿命。

b) 苯加氢转化率高、环己烷选择性好, 基本无副反应发生, 产品质量好; 产品中环己烷纯度达到99. 94%, 残余苯检测不出(小于10 10

-6

) , 水质量

分数0 03%~0 04%, 烷前组分质量分数小于0 03%, 冰点6. 2~6. 3 。产品质量达到一等品甚至优等品指标。

c) 以生产1t 环己烷计, 精苯原料消耗低于国内同类装置平均值0. 01t 以上, 降低了成本; 副产0. 5~0. 6M Pa 蒸汽, 利用价值高, 经济效益显著。

d) 催化剂装填方便, 在加氢反应器中不需采用过去的4~5段分段装填, 只需分2段装填, 大大节省了催化剂更换装填时间, 减少了装填劳动强度。

e) 工业运行数据表明, NCG 98H 新型苯加氢催化剂应用于前加氢反应器, 取得了满意的工业应用效果, 满足了用户要求, 值得在国内同类装置中大力推广应用, 以赢得更好的经济效益。

参考文献:

[1] 己内酰胺生产及应用编写组. 己内酰胺生产与应用

[M ]. 北京:烃加工出版社, 1988.

[2] 荆晓明, 冯灵仙. 改进加氢工艺延长催化剂使用寿命

J].:

NCG 98H 新型苯加氢催化剂的工业应用

孙书田

(山东方明化工有限公司, 山东东明 274500)

摘要:介绍了N CG 98H 新型苯加氢催化剂在环己烷装置中的应用情况。应用结果表明, 新型苯加氢催化剂具有催化活性及选择性高、热稳定性好、副产蒸汽压力高、工业装填方便等特点, 经济效益显著, 值得在同类装置上推广应用。

关键词:苯加氢; 环己烷; 催化剂; 工业应用

中图分类号:O646. 36 文献标识码:A 文章编号:1006 7906(2010) 02 0047 03

Industrial application of NCG 98H new type benzene hydrogenation catalyst

S UN S hutian

(Shandong F ang ming Chemical Industr y Co. , L td. , D ongming 274500, China)

Abstract:T he applicatio n status of N CG 98H new type benzene hydro genatio n catalyst in cy clo hex ane unit is intro duced. T he results sho w that N CG 98H catalyst has advantages o f hig h cataly tic activit y and selectiv ity, ex cellent thermal stability, high by product steam pressure and convenient indust rial loading. N CG 98H catalyst is w or thy o f popular ization and application for similar units in o rder to obtain bett er economic benefits.

Key words:Benzene hy dr og enation; Cyclohexane; Catalyst; I ndustr ial application

环己烷是一种重要的有机化工原料, 是生产环

己醇、环己酮、己内酰胺的主要原料之一, 也是纤维素醚、树脂、蜡、沥青和橡胶的优良溶剂。苯加氢法是环己烷的主要生产方法, 可分为液相法和气相法, 气相法采用双反应器设计, 是国内外生产环己烷的主要方法。

苯加氢常用的催化剂为镍系和铂系2类。铂系催化剂活性高、耐热性能好, 但催化剂价格昂贵, 装置系统操作温度、压力较高, 对设备要求高, 国内仅有南京两家公司的苯加氢装置采用铂系催化剂。镍系催化剂以其活性高、价格低及操作温度、压力低等优点, 广泛应用于国内大多数苯加氢生产环己烷装置。苯加氢反应是强放热反应, 反应热216kJ/mol 。目前气相苯加氢反应广泛应用的催化剂为NCG 及NCG 99H , 该催化剂苯加氢转化率较高, 但由于苯加氢反应是强放热反应, 反应激烈, 反应热点温度带狭窄, 使得大量反应热难以迅速移去, 生产中易出现超温现象, 从而产生大量副反应, 影响投苯量、苯转化率、环己烷选择性(收率) , 同时催化床层局部高温, 引起镍晶粒快速增长, 从而缩短催化剂的反应器装填催化剂时, 采用铝粒或失活催化剂按不同稀释比稀释新鲜催化剂, 或采用4~5段多段装填的办法减缓反应速度, 拉长反应热带, 基本解决了生产中出现的因反应热带狭窄产生高温、影响投苯量、催化床层积炭及环己烷选择性低等问题, 但由于催化剂浓度稀释较大, 相应地缩短了前加氢反应器催化剂的使用寿命[1-2]。

在实际生产操作中, 催化剂多段稀释装填的方法存在以下缺点:(1) 催化剂装填难度大, 更换装填催化剂时间长; (2) 稀释催化剂混合过程中, 易损坏新鲜催化剂; (3) 反应列管催化剂浓度的均匀性难以保证; (4) 催化剂颗粒内部因反应热而产生的高温仍然难以有效降低, 仍然会促进镍晶粒快速增长, 缩短催化剂的有效使用寿命。

近年来, 针对苯加氢反应的特点, 南京创明催化剂技术有限公司研制开发了NCG 98H 型热稳定苯加氢催化剂, 该催化剂有效延长了反应热带, 增加了

收稿日期:2009 11 12

作者简介:孙书田(1968-) , 男, 山东东明人, 1991年毕业于

, ,

热带换热面积, 降低了催化床层热点温度, 并且催化剂具有热稳定性与抗积炭性好、苯加氢转化率高、环己烷选择性好以及装填方便等特点。该催化剂可分2段装填于前苯加氢反应器, 催化床层热点温度低、稳定, 能较好地适应生产负荷变化, 直接分离得到环己烷, 产品质量优, 按生产1t 环己烷计, 精苯消耗比行业平均水平低0. 01t, 大大降低了生产原料成本。我公司新建的环己烷生产装置, 前加氢反应器首次装填NCG 98H 新型苯加氢催化剂, 后加氢反应器装填N CG 99H 型高活性苯加氢催化剂, 2008年5月投产运行以来, 装置运行稳定, 环己烷产品质量优; 苯加氢转化率达99. 99%以上, 环己烷选择性达99. 9%以上, 基本无副反应产生, 产品中C 6H 6质量分数小于10 10-6(检测不出) , 环己烷的凝固点6. 2~6. 3 , 色度5~10。

1 NCG 98H 型催化剂性能

NCG 98H 型苯加氢催化剂添加了少量耐热助剂, 具有催化活性与选择性好、热稳定性高、操作弹性大、加氢适用性广等特点, 用于前加氢反应器, 可有效延长反应热带, 降低热点温度, 减少苯加氢副反应, 提高产品环己烷质量, 延长催化剂使用寿命。

副产蒸汽压力可达0. 5~0. 8MPa, 具有较好的经济价值。

NCG 98H 型苯加氢催化剂主要物化性能及工业使用条件见表1、表2。

表1 物化性能

项 目

外观

外形尺寸/mm 堆密度/(kg m -3) 抗压碎强度/(N cm -1) 比表面积/(m 2 g -1)

性 能黑色圆柱形片剂 5 (4~5) 1000~1200

180~200

化率高、环己烷选择性好、精苯消耗低、副产蒸汽压力高、利用价值大, 可为用户带来较好的经济效益。

2 苯加氢装置

苯加氢装置所用的苯主要来自石油苯, 所用氢气来自氯碱厂的电解氢。苯与氢气在蒸发器内混合加热后, 进入装有NCG 98H 型苯加氢催化剂的前加氢反应器, 然后进入装有NCG 99H 型苯加氢催化剂的后加氢反应器, 反应后的气体与进入蒸发器前的氢气进行换热, 再经二级冷凝后, 产品环己烷流入环己烷计量罐, 分析合格后打入环己烷成品罐, 含氢尾气经循环压缩机与新鲜氢气混合后进入苯蒸发器, 含氢尾气循环反应。工艺流程见图1。

图1 工艺流程示意

3 催化剂装填

根据设计及催化剂使用要求, 进行了催化剂的装填。由于催化剂强度好、颗粒完整、粉末少, 装填前未进行过筛处理。催化剂装填选择晴好天气, 先将NCG 99H 型苯加氢催化剂装填于后加氢反应器, 然后再将NCG 98H 催化剂装填于前加氢反应器, 按装填方案要求, N CG 98H 催化剂与铝粒按比例稀释后分2段装填。装填结束, 盖上封盖, 等待开车投产。

4 催化剂升温还原

装置系统按制定的升温还原方案进行升温还原。最高还原温度180 , 总还原时间48h 。5 投料运行

表2 工业使用条件

项 目

温度/ 压力/M Pa 空速/h -1

指 标130~2500. 1~10. 0液态原料, 0. 2~1. 0

3. 2~10 99. 9

催化剂还原结束后, 投料运行。催化床层温度约150 , 系统压力0. 5M Pa, 轻负荷运行2日后, 逐步提高苯投加量, 副产蒸汽0. 55M Pa, 停止外部供应的蒸汽。得到的环己烷产品质量好, 达到一等品甚至优等品的行业指标。苯转化率大于99 99%, 环己烷选择性大于99. 9%, 环己烷产品纯度达99. 94%, C 6H 6质量分数小于10 10-6, 水质量分数0. 03%~0. 04%, 烷前组分质量分数小于0 03%, 冰点6. 2~6. 3 , 密度0. 776g /mL, 色度5n H 2 n C 6H 6苯转化率, %

,

表3 前加氢反应器部分操作数据

时间5月2日

5月3日5月4日5月5日5月6日5月7日5月8日5月9日5月10日5月11日5月12日5月13日5月14日7月22日

苯流量/(kg h -1) [***********][***********][***********]0

氢气流量/(m 3 h -1) [***********][***********][***********]00

系统压力/M Pa 0. 450. 450. 510. 540. 540. 540. 540. 540. 540. 540. 540. 550. 540. 54

前加氢反应器热点温度/

[***********][***********]215227

汽包压力/M P a 0. 550. 550. 550. 550. 550. 550. 550. 550. 550. 550. 550. 550. 550. 55

产品分析

环己烷纯度99. 94%

苯, 检不出水质量分数0. 03%~0. 04%烷前组分质量分数0. 03%

冰点6. 2~6. 3 密度0. 776g /mL 色号5~10

至2009年8月, 该催化剂使用1年多, 前加氢反应器主要热点温度位于催化床层1. 6~2. 8m 位置, 苯加氢转化率及环己烷选择性保持在99. 9%以上, 环己烷产品质量优。6 工业应用分析

国内大多数苯加氢装置经过一段时间运行后, 循环氢中的甲烷含量会很快累积升高, 说明催化床层的局部高温, 导致了苯加氢裂化、异构化等副反应, 降低了环己烷收率及产品质量, 同时增加了精苯消耗, 缩短了催化剂使用寿命。

从表3前加氢反应器热点温度数据可见, 应用NCG 98H 催化剂, 投苯量由1t/h 增加至1. 9t/h, 甚至近2. 8t/h, 催化床层热点温度未出现大幅上升的现象, 只是较为平缓上升约10~15 , 环己烷产品质量稳定, 副产0. 5~0. 6M Pa 蒸汽用于苯蒸发器及软水加热等, 实现自热运行, 无需外供蒸汽。此外, 运行过程反应系统压力稳定, 催化床层阻力无明显上升迹象, 可以预见, NCG 98H 催化剂有较长的使用寿命。

环己烷生产装置自2008年5月投产以来, 生产1t 环己烷, 消耗精苯0. 94~0. 95t, 比国内同类装置精苯消耗平均值低0. 01t 以上。若以生产1t 环己烷消耗精苯下降0. 01t 计, 对于25kt/a 环己烷生产装置, 每年可节约精苯原料约250t, 节约原料费用约80万元。此外, 可副产0. 5~0. 6M Pa 蒸汽, 具有较好的利用价值。7 结 语

a) 氢反应器催化床层的反应热带, 增加热带有效换热面积, 催化床层热点温度基本维持在193~227 之间, 床层热点温度随投苯量变化较为温和, 反应系统压力稳定, 生产操作易控制; 该催化剂已使用1年多, 前加氢反应器主要热点温度保持在催化床层1 6~2 8m 位置, 预计催化剂有较长的使用寿命。

b) 苯加氢转化率高、环己烷选择性好, 基本无副反应发生, 产品质量好; 产品中环己烷纯度达到99. 94%, 残余苯检测不出(小于10 10

-6

) , 水质量

分数0 03%~0 04%, 烷前组分质量分数小于0 03%, 冰点6. 2~6. 3 。产品质量达到一等品甚至优等品指标。

c) 以生产1t 环己烷计, 精苯原料消耗低于国内同类装置平均值0. 01t 以上, 降低了成本; 副产0. 5~0. 6M Pa 蒸汽, 利用价值高, 经济效益显著。

d) 催化剂装填方便, 在加氢反应器中不需采用过去的4~5段分段装填, 只需分2段装填, 大大节省了催化剂更换装填时间, 减少了装填劳动强度。

e) 工业运行数据表明, NCG 98H 新型苯加氢催化剂应用于前加氢反应器, 取得了满意的工业应用效果, 满足了用户要求, 值得在国内同类装置中大力推广应用, 以赢得更好的经济效益。

参考文献:

[1] 己内酰胺生产及应用编写组. 己内酰胺生产与应用

[M ]. 北京:烃加工出版社, 1988.

[2] 荆晓明, 冯灵仙. 改进加氢工艺延长催化剂使用寿命

J].:


相关内容

  • 铂系与镍系苯加氢催化剂催化性能对比
  • 生产技术 化工科技,2007,15(6) :42-45 SCIENCE &TECHNOLO GY IN CH EMICAL INDUSTR Y 铂系与镍系苯加氢催化剂催化性能对比 吴永忠1, 张英辉2 (1. 南京化工职业技术学院应化系, 江苏南京210048;2. 中国石油吉林吉化建修有限 ...

  • 典型单环和双环芳烃加氢热力学
  • 2013 年第42 卷第6 期 石油化工 PETROCHEMICAL TECHNOLOGY ・625・ 典型单环和双环芳烃加氢热力学分析 侯朝鹏1,李永丹2,夏国富1,李明丰1 (1. 中国石化 石油化工科学研究院,北京 100083:2. 天津大学 化工学院,天津 300072) [ 摘要] 考察 ...

  • FCC汽油选择性加氢脱硫催化剂的研制
  • 石油与天然气化工 第39卷 第3期 CHEMICALENGINEERINGOFOIL&GAS 223 FCC汽油选择性加氢脱硫催化剂的研制 张铁珍1 贾云刚1 孙宏宇2 于平2 王丹1 宋金鹤1 (1.中国石油大庆化工研究中心2.中国石油大庆炼化公司) 摘要通过对传统加氢脱硫催化剂加以改进, ...

  • 柴油加氢精制催化剂制备技术
  • 第19卷第2/3期2007年3月 化学进展 PROGRESSINCHEMISTRY VoI.19No.2/3Mar.,2007 柴油加氢精制催化剂制备技术! 安高军 柳云骐!! 柴永明 刘晨光 东营257061) (中国石油大学重质油国家重点实验室CNPC催化重点实验室 摘 要 柴油加氢精制催化剂制 ...

  • 柴油加氢精制装置工艺技术路线的选择及其先进性分析
  • 科技创新导报2010 NO.21 Technology Innovation Herald 工 业 技 术 柴油加氢精制装置工艺技术路线的选择及其先进性分析 李继勋 (抚顺石化公司工程建设指挥部 辽宁抚顺 113008) 摘 要:抚顺石化公司180万t/年柴油加氢精制装置设计以常减压蒸馏装置的直馏柴 ...

  • 氢化丁腈橡胶研究进展
  • 绝缘材料2005No.5 黄安民等:氢化丁腈橡胶研究进展氢化丁腈橡胶研究进展 黄安民,王小萍,贾德民 (华南理工大学材料科学与工程学院,广东 广州510640) 摘要:综述了氢化丁腈橡胶的制备方法.种类.性能特点及其在工业中的应用.关键词:氢化丁腈橡胶;制备方法;性能;应用中图分类号:TM21;TQ ...

  • 非晶态合金催化剂的制备方法及应用
  • 非晶态合金催化剂的制备方法及应用 摘要:综述了非晶态合金催化剂的制备方法,包括骤冷法.原子(离子)沉积法等,可以通过这些方法获得满足不同催化反应所需要的非晶态合金催化剂.简单介绍了非晶态合金催化剂在CO.CO2.烯烃.炔烃.苯或含氮化合物等的加氢反应中的应用.分析了非晶态合金催化剂制备和应用的特点, ...

  • 手性催化剂
  • 手性催化剂的综述 院系: 专业班级:学号: 姓名: 指导老师: 关于手性催化剂的探讨 目的: 这次任务我主要找关于手性催化剂的发展的研究,通过看这些专利可以看出这些年在手性物质方面研究的重点.以及推测今后手性物质研究的方向. 概念: 大家都知道有机化合物是含碳的化合物,一个碳原子的最外层上有四个电子 ...

  • 新型C4炔烃选择性加氢催化剂
  • 新型C4炔烃选择性加氢催化剂 的研发和工业化Dr. Martin Hayes 庄信万丰催化剂 C4炔烃的选择性加氢• 问题! • C4炔烃脱除的多种选择以及其中的过程化学 • JM催化剂的开发 • 催化剂的应用实例 • 催化剂在工业应用中的性能表现! C4炔烃的选择性加氢 – 问题!• 裂解C4馏分 ...