影响焦炭质量的因素及改进措施

第4期(总第131期)

2007年8月

煤化工

CoalChemicalIndustry

No.4(TotalNo.131)

Aug.2007

影响焦炭质量的因素及改进措施

赵丽树

张宝会

赵佳顺

宋香品

王瑞东

(唐钢炼焦制气厂,唐山063000)

分析了影响焦炭质量的因素,如炼焦煤料的煤化度、惰性组分含量、炼焦条件等,并提出了相应的

改进措施,如运用小焦炉试验确定最佳配煤比、提高加热速度、延长焖炉时间等,都可起到改善焦炭质量的作用。

关键词

焦炭

抗碎强度

耐磨强度

反应后强度

反应性

文章编号:1005-9598(2007)-04-0025-02中图分类号:TQ52文献标识码:B

在高炉冶炼过程中,焦炭的骨架作用为三大作用之一,其核心指标是抗碎强度、耐磨强度、反应性及反应后强度,其中最重要的是反应性和反应后强度。只有降低焦炭的反应性,提高焦炭的反应后强度,才能够保证高炉顺行和各项指标的优化,从而使焦比降低、产能增大、铁成本降低,这对炼铁生产具有重要意义。

煤料的堆密度及均匀性增加、预热后装煤(200℃)等均能使焦炭的气孔率降低(实验已证明焦炭的气孔率能降低3%左右),使焦炭的比表面积减少,进而降低焦炭的反应性。

1.4炼焦条件

提高炼焦速度与延长焖炉时间,也能降低焦炭的

气孔率,从而改善焦炭的反应后强度。

1.1

影响焦炭质量的因素

炼焦煤料的煤化度

大量的科学及生产实验结果表明,中等变质程度

改进焦炭质量的措施

为了不断改善焦炭的质量,在条件允许的情况

下,根据唐钢炼焦制气厂的实际情况,对焦炭的抗碎强度与反应后强度、热反应性的相关性进行分析和试验。

的煤(焦煤、肥煤)炼出的焦炭气孔率低,与CO2反应后气孔率的增值较小,即反应性降低。但是单独炼焦时,不仅不能充分利用炼焦煤资源,而且容易造成推焦困难,损坏炉体。

2.1单种煤结焦性能试验

到目前为止,对煤的研究还没有一种成型的理

1.2炼焦煤料的惰性组分含量

按煤岩学理论,结焦过程中并非煤粒互熔成均

论,而且,由于不同矿点的同一煤种质量差异较大,只能通过科学试验,不断摸索、不断完善。为此,我们从北京煤化所购置了40kg小焦炉,对进厂的33个矿点的洗精煤分别进行小焦炉试验,对所得焦炭进行质量分析,寻找单种煤的结焦特性以及焦炭抗碎、反应后强度、热反应性的对应关系(见图1),从而为优化配煤比提供依据。

从图1中可以看出,焦炭的抗碎强度与反应后强度、热反应性虽不存在一一对应的关系,但在大趋势上基本统一,特别是强黏结性煤存在着较好的对应关系。

一的焦块,而是活性物和惰性物之间进行界面反应。因此,焦炭的强度既决定于活性物的组型和各种组型的含量,又决定于惰性物相对含量。适宜的惰性物含量可以获得气孔率低的焦炭,而且焦炭与CO2的反应速率也低。因此,应使炼焦煤料的惰性物含量达到适宜值,以获得反应性低、反应后强度高的优质焦炭。

1.3煤料的预处理

收稿日期:2007-06-23

作者简介:赵丽树(1966-),男,1989年毕业于东北大学,高程现从事焦制气术作2.2提高炼焦速度

我国焦炉加热的管理方法通常用“标准温度”法,

采用“理”法由“火落饼仍

-26-煤化工2007年第4期

图1单种煤焦炭抗碎强度、反应性、反应后强度的对比

从图2、图3中看出,1#焦炉加热速度提高后,耐磨强度M10降低了6.31%-5.97%=0.34%,变化明显,而且具备一一对应的关系。焦炭的反应性CRI降低了27.84%-27.52%=0.32%,虽有4个点与理论不符,但整体趋势还是有好的转变。试验表明,提高加热速度,延长焖炉时间,对改善焦炭质量有一定的好处。

常进行加热,在经过一段不低于技术要求的“焖炉时间”置时间”(亦称为“)才可以推焦,使焦饼在结焦后期的热分解与热缩聚程度提高,焦炭的挥发分降低,碳结构中氢含量减少,焦质更加致密,从而能够提高焦炭的耐磨强度和反应后强度,降低了焦炭的反应性。这与我们传统的提高炼焦速度、延长焖炉时间,使焦炭的气孔率降低,从而提高焦炭的耐磨强度和反应后强度的观点基本一致。为此,我们在1#炉进行了半个月的试验,将1#炉的标准温度提高30℃(机侧1310℃、焦侧1360℃),结焦末期焖炉时间1h(温度不低于技术要求);2#炉保持不变(机侧1280℃、焦侧1330℃),在配煤比相同的情况下,对1#炉、2#炉所得焦炭的耐磨强度和反应性进行比较,分别示于图图3。2、

2.3开展焦炭钝化技术的研究

采用硼酸作为钝化剂,在熄焦池内配入硼酸,用

不同浓度的硼酸溶液熄焦,在配煤比不变的情况下,焦炭的热反应性降低5%左右,反应后强度提高5%左右,但是焦炭的成本上升15元/t以上,对于焦化厂来说,成本压力增加。因此,焦炭钝化以及钝化剂的选择还需要进一步研究。

2.4添加黏结剂的研究

目前,根据我厂的煤源结构特点,我们正在运用

40kg小焦炉进行添加黏结剂对焦炭质量影响的研

究,但煤调湿技术由于受我厂生产、技术条件的限制,还无法进行试验。

结论

对影响焦炭质量因素的分析及改进措施的研究,可为炼焦煤资源的开发提供技术依据,并对炼焦行业科学配煤以及提高焦炭质量,都有较大的参考价值。

FactorstoAffectCokeQualityandImprovementMeasuresZhaoLishu,ZhangBaohui,ZhaoJiashun,SunXiangpinandWangRuidong

(CokingandGasPlantofTanggang,Tangshan063000)

Abstract

Throughanalysisofcarbonizationprocessandcokequality,factorstoaffectcokeporeanditswallthick-

ness,andconsequentlyaffectingthecokequalitywerefound.Relativemeasuresweresuggestedtodetermineoptimumblendratio,increaseheatingrate,andprolongthecokingtime,whichwillimprovethecokequality.

第4期(总第131期)

2007年8月

煤化工

CoalChemicalIndustry

No.4(TotalNo.131)

Aug.2007

影响焦炭质量的因素及改进措施

赵丽树

张宝会

赵佳顺

宋香品

王瑞东

(唐钢炼焦制气厂,唐山063000)

分析了影响焦炭质量的因素,如炼焦煤料的煤化度、惰性组分含量、炼焦条件等,并提出了相应的

改进措施,如运用小焦炉试验确定最佳配煤比、提高加热速度、延长焖炉时间等,都可起到改善焦炭质量的作用。

关键词

焦炭

抗碎强度

耐磨强度

反应后强度

反应性

文章编号:1005-9598(2007)-04-0025-02中图分类号:TQ52文献标识码:B

在高炉冶炼过程中,焦炭的骨架作用为三大作用之一,其核心指标是抗碎强度、耐磨强度、反应性及反应后强度,其中最重要的是反应性和反应后强度。只有降低焦炭的反应性,提高焦炭的反应后强度,才能够保证高炉顺行和各项指标的优化,从而使焦比降低、产能增大、铁成本降低,这对炼铁生产具有重要意义。

煤料的堆密度及均匀性增加、预热后装煤(200℃)等均能使焦炭的气孔率降低(实验已证明焦炭的气孔率能降低3%左右),使焦炭的比表面积减少,进而降低焦炭的反应性。

1.4炼焦条件

提高炼焦速度与延长焖炉时间,也能降低焦炭的

气孔率,从而改善焦炭的反应后强度。

1.1

影响焦炭质量的因素

炼焦煤料的煤化度

大量的科学及生产实验结果表明,中等变质程度

改进焦炭质量的措施

为了不断改善焦炭的质量,在条件允许的情况

下,根据唐钢炼焦制气厂的实际情况,对焦炭的抗碎强度与反应后强度、热反应性的相关性进行分析和试验。

的煤(焦煤、肥煤)炼出的焦炭气孔率低,与CO2反应后气孔率的增值较小,即反应性降低。但是单独炼焦时,不仅不能充分利用炼焦煤资源,而且容易造成推焦困难,损坏炉体。

2.1单种煤结焦性能试验

到目前为止,对煤的研究还没有一种成型的理

1.2炼焦煤料的惰性组分含量

按煤岩学理论,结焦过程中并非煤粒互熔成均

论,而且,由于不同矿点的同一煤种质量差异较大,只能通过科学试验,不断摸索、不断完善。为此,我们从北京煤化所购置了40kg小焦炉,对进厂的33个矿点的洗精煤分别进行小焦炉试验,对所得焦炭进行质量分析,寻找单种煤的结焦特性以及焦炭抗碎、反应后强度、热反应性的对应关系(见图1),从而为优化配煤比提供依据。

从图1中可以看出,焦炭的抗碎强度与反应后强度、热反应性虽不存在一一对应的关系,但在大趋势上基本统一,特别是强黏结性煤存在着较好的对应关系。

一的焦块,而是活性物和惰性物之间进行界面反应。因此,焦炭的强度既决定于活性物的组型和各种组型的含量,又决定于惰性物相对含量。适宜的惰性物含量可以获得气孔率低的焦炭,而且焦炭与CO2的反应速率也低。因此,应使炼焦煤料的惰性物含量达到适宜值,以获得反应性低、反应后强度高的优质焦炭。

1.3煤料的预处理

收稿日期:2007-06-23

作者简介:赵丽树(1966-),男,1989年毕业于东北大学,高程现从事焦制气术作2.2提高炼焦速度

我国焦炉加热的管理方法通常用“标准温度”法,

采用“理”法由“火落饼仍

-26-煤化工2007年第4期

图1单种煤焦炭抗碎强度、反应性、反应后强度的对比

从图2、图3中看出,1#焦炉加热速度提高后,耐磨强度M10降低了6.31%-5.97%=0.34%,变化明显,而且具备一一对应的关系。焦炭的反应性CRI降低了27.84%-27.52%=0.32%,虽有4个点与理论不符,但整体趋势还是有好的转变。试验表明,提高加热速度,延长焖炉时间,对改善焦炭质量有一定的好处。

常进行加热,在经过一段不低于技术要求的“焖炉时间”置时间”(亦称为“)才可以推焦,使焦饼在结焦后期的热分解与热缩聚程度提高,焦炭的挥发分降低,碳结构中氢含量减少,焦质更加致密,从而能够提高焦炭的耐磨强度和反应后强度,降低了焦炭的反应性。这与我们传统的提高炼焦速度、延长焖炉时间,使焦炭的气孔率降低,从而提高焦炭的耐磨强度和反应后强度的观点基本一致。为此,我们在1#炉进行了半个月的试验,将1#炉的标准温度提高30℃(机侧1310℃、焦侧1360℃),结焦末期焖炉时间1h(温度不低于技术要求);2#炉保持不变(机侧1280℃、焦侧1330℃),在配煤比相同的情况下,对1#炉、2#炉所得焦炭的耐磨强度和反应性进行比较,分别示于图图3。2、

2.3开展焦炭钝化技术的研究

采用硼酸作为钝化剂,在熄焦池内配入硼酸,用

不同浓度的硼酸溶液熄焦,在配煤比不变的情况下,焦炭的热反应性降低5%左右,反应后强度提高5%左右,但是焦炭的成本上升15元/t以上,对于焦化厂来说,成本压力增加。因此,焦炭钝化以及钝化剂的选择还需要进一步研究。

2.4添加黏结剂的研究

目前,根据我厂的煤源结构特点,我们正在运用

40kg小焦炉进行添加黏结剂对焦炭质量影响的研

究,但煤调湿技术由于受我厂生产、技术条件的限制,还无法进行试验。

结论

对影响焦炭质量因素的分析及改进措施的研究,可为炼焦煤资源的开发提供技术依据,并对炼焦行业科学配煤以及提高焦炭质量,都有较大的参考价值。

FactorstoAffectCokeQualityandImprovementMeasuresZhaoLishu,ZhangBaohui,ZhaoJiashun,SunXiangpinandWangRuidong

(CokingandGasPlantofTanggang,Tangshan063000)

Abstract

Throughanalysisofcarbonizationprocessandcokequality,factorstoaffectcokeporeanditswallthick-

ness,andconsequentlyaffectingthecokequalitywerefound.Relativemeasuresweresuggestedtodetermineoptimumblendratio,increaseheatingrate,andprolongthecokingtime,whichwillimprovethecokequality.


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